一、前言
HOLLiAS MACS系統(tǒng)是我廠使用的繼HS2000系統(tǒng)后第二套和利時公司的DCS系統(tǒng)。HOLLiAS MACS是和利時公司第四代DCS系統(tǒng),該DCS系統(tǒng)功能強大,操作方便,具有很高的可靠性和安全性,在結(jié)構(gòu)設(shè)計上比HS2000產(chǎn)品有了質(zhì)的飛躍。和利時公司第四代DCS系統(tǒng)采用了Profibus-DP現(xiàn)場總線,I/O模塊均為智能化設(shè)計,整個系統(tǒng)從操作站、控制站、到I/O模塊到通信網(wǎng)絡(luò),真正做到了“危險分散,控制分散,集中監(jiān)控”;該系統(tǒng)采用了“域”的概念,將整個系統(tǒng)劃分為若干個功能完整,相對獨立,又能共享管理和操作數(shù)據(jù)的分系統(tǒng)。具有開放的體系結(jié)構(gòu),可以提供多層的開放數(shù)據(jù)接口;靈活方便的組態(tài)軟件;強大的數(shù)據(jù)處理能力;系統(tǒng)的冗余、容錯、自診斷功能使系統(tǒng)具有極高的可靠性。具有 Web Server 功能的控制系統(tǒng)可提供 INTERNET 訪問、 遠程瀏覽工廠生產(chǎn)過程、遠程生產(chǎn)報警、遠程故障診斷。
二、工藝過程簡介
現(xiàn)代石化工業(yè)發(fā)展推動了丙烯需求的不斷增長,近年其增長幅度甚至超過了乙烯需求的增速。我廠液化氣分離裝置年處理20萬噸液化氣,年連續(xù)操作8,400小時,裝置年運運轉(zhuǎn)率95.89%,采用一條線連續(xù)運轉(zhuǎn),同時副產(chǎn)貧丙烯液化石油氣產(chǎn)品。裝置采用蒸餾方法將原料液化石油氣進行分離,采用了首創(chuàng)的先脫乙烷的二塔流程,在丙烯精餾塔中實現(xiàn)丙烯與丙烷及以上餾分的分離。原料液化石油氣經(jīng)脫乙烷、脫丙烷及以上餾分后得到丙烯產(chǎn)品。乙烷及乙烯和丙烷及以上餾分混合后,得到貧丙烯液化石油氣副產(chǎn)品。
三、系統(tǒng)概述
整個DCS系統(tǒng)包括I/O總點數(shù)為94點,其中模擬輸入61點,模擬輸出16點,數(shù)字輸入8點,數(shù)字輸出9點。HOLLiAS MACS控制系統(tǒng)基本配置為:1臺I/O控制站、2臺操作員站(其中1臺兼工程師站)、25個I/O模塊。
· I/O控制站由主控單元、智能I/O單元、電源單元和專用機柜四部分組成,完成現(xiàn)場信號采集、工程單位變換、通過系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)和診斷結(jié)果傳送到操作員。
· 操作員站是最重要的人機交互界面,由高檔工業(yè)級計算機、專用工業(yè)鍵盤組成。進行生產(chǎn)現(xiàn)場的監(jiān)視和管理。
· HOLLiAS MACS系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)由上至下分為系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)和控制網(wǎng)絡(luò)兩個層次,系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)現(xiàn)場控制站與系統(tǒng)操作員站的互連,控制網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)現(xiàn)場控制站與智能I/O單元的通訊。
四、工藝流程簡述
(1)、脫乙烷工序
首先,經(jīng)流調(diào)節(jié)以使流量穩(wěn)定在2378Kg/h左右,原料液化石油氣進入脫乙烷塔(C-101)。塔 釜再沸量通過調(diào)節(jié)進C-101塔塔底再沸器(E-101)的低壓蒸汽流量來控制,而低壓蒸汽流量通過脫乙烷塔(C-101)的敏感溫度控制。塔頂氣體離開脫乙烷塔(C-101)進入C-101的塔塔頂冷凝器(E-102),用冷卻水冷卻。冷卻到41的塔頂回流泵(P-101)加壓,回流至脫乙烷塔(C-101)。未冷凝氣體進入D-101罐出口冷凝器(E-103),經(jīng)循環(huán)冷卻水冷卻,冷凝液流回D-101,不凝的氣體通過壓力控制閥后與貧丙烯液化石油氣混合。
(2)、丙烯精餾工序
來自脫乙烷塔(C-101)的液化石油氣進入1#丙烯精餾塔(C-102)中部。塔釜再沸量通過調(diào)節(jié)進C-102塔塔底再沸器(E-104)的低壓蒸汽流量來控制,而低壓蒸汽流量通過1#丙烯精餾塔(C-102)的敏感溫度控制。塔頂氣體物料離開1#丙烯精餾塔(C-102)進入2#丙烯精餾塔(C-103)底部。1#丙烯精餾塔(C-102)塔底物料通過液位調(diào)節(jié)閥控制進入產(chǎn)品LPG冷卻器(E-108),利用循環(huán)冷卻水冷卻到40與D-101罐出口冷凝器(E-103)不凝氣混合后作為LPG產(chǎn)品送到原液化氣罐區(qū)的產(chǎn)品液化氣球罐中。2#丙烯精餾塔(C-103)底部物料通過C-103塔塔底泵(P-105)加壓后,作為回流進入1#丙烯精餾塔(C-102)上部。塔頂氣體離開2#丙烯精餾塔(C-103)進入C-103塔塔頂冷凝器(E-105),用冷卻水冷卻。冷卻到44的塔頂冷凝液,進入C-103塔塔頂回流罐(D-102)。液體通過C-103塔塔頂回流泵(P-103)加壓,全部返回至2#丙烯精餾塔(C-103)。丙烯產(chǎn)品從2#丙烯精餾塔(C-103)上部側(cè)線抽出,在丙烯產(chǎn)品冷卻器(E-106)中,利用循環(huán)冷卻水將丙烯產(chǎn)品冷卻到40后,通過管道送到丙烯罐區(qū)的丙烯球罐
五、主要控制方案
1.脫乙烷塔(C-101)、1#丙烯精餾塔(C-102)壓力聯(lián)鎖保護
塔釜再沸量通過調(diào)節(jié)進C-101塔塔底再沸器(E-101)的低壓蒸汽流量來控制,當(dāng)脫乙烷塔(C-101)底PIA102壓力超過正常操作壓力2.9Mpa時,PIA102報警顯示框變紅,超過3.1Mpa觸發(fā)高高報警顯示變紅并閃爍,提醒操作人員注意,當(dāng)壓力超過3.3Mpa時通過DO點觸發(fā)FVS101電磁閥切斷進C-101塔塔底再沸器(E-101)的低壓蒸汽的氣動調(diào)節(jié)閥的氣源,強制切斷低壓蒸汽控制C-101塔釜再沸量,保證裝置的安全。為了使控制可靠,我們選擇了HOLLiAS MACS系統(tǒng)ConMaker 軟件中的ST結(jié)構(gòu)化文本語言編寫控制條件,使控制條件在FCS控制站內(nèi)運行。1#丙烯精餾塔(C-102)壓力聯(lián)鎖保護方案同上。
2、串級控制
脫乙烷塔(C-101)、1#丙烯精餾塔(C-102) 的塔釜再沸量、LPG流量記錄控制、塔頂回流流量記錄控制、塔釜液位指示控制、2#丙烯精餾塔(C-103)塔頂回流流量控制、D-101、D-102液位控制等都采用串級調(diào)節(jié),保證了乙烯裝置的平衡運行。
六、組態(tài)步驟
HOLLiAS MACS系統(tǒng)組態(tài)軟件分為:
ConMaker 控制器軟件
負責(zé)系統(tǒng)控制站的運行與維護
FacView 人機界面軟件
負責(zé)系統(tǒng)的在線監(jiān)視、操作、控制、調(diào)試、維護
組態(tài)軟件平臺為中文WinNT4.0/2000;
1. 前期準(zhǔn)備工作
確定系統(tǒng)硬件配置、數(shù)據(jù)點清單、控制運算方案;詳細的整體規(guī)劃,將為組態(tài)工作節(jié)省了大量的時間。
2.控制器組態(tài)
HOLLiAS MACS系統(tǒng)在算法組態(tài)方面提供了多種途徑,能滿足各種復(fù)雜控制系統(tǒng)的要求。ConMaker 軟件具有六種控制編程語言1. 結(jié)構(gòu)化文本語言2. 指令表語3. 順序流程圖4. 梯形圖5. 功能塊圖6. 連續(xù)功能圖
· 執(zhí)行ConMaker建立相應(yīng)工程,定義工程名,設(shè)定工程屬性。定義系統(tǒng)硬件配置及相應(yīng)屬性。
· 按照模板格式用OFFICE-EXECEL編寫數(shù)據(jù)點,用導(dǎo)入工具Macsdbload生成相關(guān)數(shù)據(jù)庫,啟動ConMaker, 選擇ConMaker的菜單項:“工程”(或“project”)| “導(dǎo)入…”(或“Import…”)。
· 組態(tài)控制算法。首先定義相關(guān)局部變量和全局變量,選擇相應(yīng)的算法組態(tài)工具編制控制運算程序。
· 編譯工程,下裝控制站。
3.上位機組態(tài)
· 配置Facview軟件
· 添加數(shù)據(jù)庫點
· 建立圖形、報表及軟硬點報警組態(tài)項目。
· 編譯下裝
七、總結(jié)
HOLLiAS MACS系統(tǒng)具有開放的體系結(jié)構(gòu),可以提供多層的開放數(shù)據(jù)接口;支持多種現(xiàn)場總線標(biāo)準(zhǔn),適應(yīng)未來的擴展需要;系統(tǒng)具備強大的處理功能,并提供了方便的組態(tài)復(fù)雜控制系統(tǒng)的能力;系統(tǒng)冗余、容錯、自診斷能力較強,可靠性高。技術(shù)支持能力強大,售后服務(wù)及時。在經(jīng)濟效益上,比同類型產(chǎn)品價格少,備品備件有保障。2003年7月液化氣分離裝置正式投運以來,系統(tǒng)一直安全穩(wěn)定運轉(zhuǎn),界面友好,操作方便,降低了操作人員的勞動強度,提高了整體控制、操作管理水平,為裝置的長期可靠運行提供了有力保障。