1 引言
近幾年,由于市場(chǎng)對(duì)彩涂板的需求量日益增加,廣泛應(yīng)用在家電產(chǎn)品,辦公設(shè)施,汽車板等行業(yè)。同時(shí),市場(chǎng)對(duì)彩涂板質(zhì)量的要求與過(guò)去相比更加嚴(yán)格。為達(dá)到較高的成材率,節(jié)省人力和能源的目的,唐鋼冷軋薄板彩涂生產(chǎn)線引進(jìn)世界先進(jìn)設(shè)備,自動(dòng)化系統(tǒng)采用羅克韋爾自動(dòng)化公司的ControlLogix系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)彩涂生產(chǎn)線的數(shù)據(jù)采集、過(guò)程控制、順序控制、傳動(dòng)控制及運(yùn)動(dòng)控制、安全連鎖等。
2 彩涂生產(chǎn)線工藝簡(jiǎn)介
生產(chǎn)線由入口段、入口活套段、化學(xué)處理段、涂層段、出口活套段、出口段六部分組成。
2.1 入口段
通過(guò)測(cè)寬、測(cè)徑后的鋼卷由運(yùn)卷小車輸送并插入開(kāi)卷機(jī),鋼卷頭部由夾送輥送入雙切剪,在這一區(qū)域安裝兩套入口鋼卷座、入口運(yùn)卷小車、開(kāi)卷機(jī)和夾送輥。鋼卷頭部有缺陷的部分由雙切剪剪掉,由帶鋼輸送臺(tái)把鋼卷輸送到縫合機(jī),將前后兩卷帶鋼頭尾縫合在一起。入口處鋼卷處理為自動(dòng)和手動(dòng)。本段特點(diǎn):生產(chǎn)線上安裝兩臺(tái)開(kāi)卷機(jī),雙排型縫合機(jī)。
2.2 入口活套段
入口活套有效儲(chǔ)量為 175米,與入口鋼卷的處理時(shí)間對(duì)應(yīng),在穿帶過(guò)程中,為了消除危險(xiǎn),活套上輥是移動(dòng)的,下輥是固定的。當(dāng)帶鋼縫合時(shí),工藝段可以保持正常工藝速度連續(xù)生產(chǎn)。
2.3 化學(xué)處理段
在活套后部,安裝清洗和漂洗設(shè)備,除去帶鋼表面油脂和氧化物。清洗設(shè)備由1個(gè)堿洗槽,1個(gè)刷洗槽,1段表面調(diào)整,4個(gè)熱水漂洗槽清洗段和1臺(tái)化學(xué)涂層機(jī)組成 。堿洗槽用噴淋法進(jìn)行化學(xué)清洗和脫脂, 刷洗槽用機(jī)械方法進(jìn)行清洗和脫脂,表面調(diào)整為了增加化學(xué)液與鍍鋅板的附著力,增強(qiáng)耐彎、耐剝落能力,熱水漂洗槽使用噴熱水除去帶鋼表面殘留物,化涂機(jī)將帶鋼表面涂上化學(xué)保護(hù)膜,增加涂料與基板的附著力。預(yù)處理為鉻酸鹽輥涂處理。
各段的溫度、液位被自動(dòng)控制,濃度測(cè)量顯示。
2.4 涂層段
這一部分由涂層機(jī)和爐子組成。
(a)涂層機(jī)
經(jīng)過(guò)化學(xué)處理的帶鋼進(jìn)入涂層機(jī)由涂層機(jī)對(duì)帶鋼進(jìn)行涂層。在這條生產(chǎn)線上,涂層工藝分兩步進(jìn)行。第一步為初涂。第二步為精涂。涂層厚度由涂敷輥的頻率和兩個(gè)輥之間的位置可以很容易控制,在備用精涂機(jī)上安裝快速更換顏色裝置。涂膜厚度由輥?zhàn)有D(zhuǎn)速度和測(cè)輥縫傳感器控制,連接處可以由專用設(shè)備拆卸。涂層機(jī)維護(hù)方便:涂頭可以從工作側(cè)抽出,涂層機(jī)由軸承箱操縱桿快速更換。
(b) 爐子段
爐子段由四部分組成,依此為No.1初涂爐,No.1冷卻裝置,No.2精涂爐,No.2冷卻裝置,目的是對(duì)帶鋼進(jìn)行烘干。No.1初涂爐,No.1冷卻裝置安裝在第二層上,No.2精涂爐,No.2冷卻裝置安裝在第三層上。
經(jīng)過(guò)No.1初涂機(jī),帶鋼進(jìn)入No.1初涂固化爐,由熱空氣加熱到所需烘烤溫度,然后進(jìn)入No.1冷卻裝置。
No.1冷卻裝置通過(guò)噴水對(duì)帶鋼進(jìn)行冷卻,冷卻后的帶鋼通過(guò) No.1干燥器進(jìn)入No.2涂層機(jī)。
經(jīng)過(guò)No.2精涂機(jī),帶鋼進(jìn)入No.2精涂固化爐,由熱空氣加熱到所需烘烤溫度,然后進(jìn)入No.2冷卻裝置。
每個(gè)爐子的溫度由PLC 控制,目的是保證任何尺寸帶鋼的烘烤溫度。爐內(nèi)帶鋼位置由控制垂度傳感器自動(dòng)控制,為了保證安全,溶劑濃度由低爆炸極限(LEL)傳感器顯示,帶鋼溫度由輻射高溫計(jì)自動(dòng)控制。
2.5 出口活套段
出口活套有效儲(chǔ)量為175米,與出口段分卷造成的減速相對(duì)應(yīng)。出口活套與入口活套采用同樣的方法,在穿帶過(guò)程中為了消除危險(xiǎn),活套上輥是移動(dòng)的,下輥是固定的。
2.6 出口段
從出口活套出來(lái)的鋼卷由出口剪分段,然后由張力卷取機(jī)卷取,卷好的鋼卷由運(yùn)卷小車放置在出口鋼卷座上。這一區(qū)域安裝轉(zhuǎn)向夾送輥,帶式輸送臺(tái),皮帶助卷器,出口運(yùn)卷小車和出口鋼卷座。出口處鋼卷處理為自動(dòng)和手動(dòng)。貼保護(hù)膜裝置布置在檢查站之后保護(hù)涂層表面,在生產(chǎn)線上安裝一臺(tái)張力卷取機(jī),從張力卷取機(jī)到鋼卷座,出口鋼卷處理是全自動(dòng)的。
3 系統(tǒng)設(shè)計(jì)
3.1 ControlLogix控制系統(tǒng)拓?fù)鋱D(如圖1所示)
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圖1 ControlLogix控制系統(tǒng)拓?fù)鋱D[/align]
3.1.1網(wǎng)絡(luò)
整個(gè)彩涂生產(chǎn)線ControlLogix控制系統(tǒng)通過(guò)ControlNet網(wǎng)實(shí)現(xiàn)控制站之間進(jìn)行通訊、控制器與傳動(dòng)控制系統(tǒng)的通訊、控制器與一級(jí)服務(wù)器之間的通訊。通過(guò)以太網(wǎng)實(shí)現(xiàn)一級(jí)服務(wù)器與客戶端以及二級(jí)服務(wù)器之間的通訊。ControlNet網(wǎng)絡(luò)通訊接口模塊采用1756CNBR。ControlNet網(wǎng)是一個(gè)實(shí)時(shí)的控制網(wǎng)絡(luò), Controllogix控制系統(tǒng)的ControlNet網(wǎng)打破了PLC系統(tǒng)傳統(tǒng)的Souce-Destination(源-目的地)的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)和巡檢的通訊模式,而采用了先進(jìn)的Producer-Consumer(生產(chǎn)-消費(fèi))的通訊模式。其支持計(jì)劃性信息和非計(jì)劃性信息的傳輸,用ControlNet取代了以往多種主控網(wǎng)和現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)的功能。并具備了對(duì)實(shí)時(shí)性數(shù)據(jù)傳遞的確定性,可重復(fù)性和實(shí)時(shí)性要求。ControlNet和ControlLogix框架的連接由模板CNB或CNBR來(lái)實(shí)現(xiàn),網(wǎng)絡(luò)介質(zhì)用75Ω同軸電纜組成,網(wǎng)絡(luò)每段最大傳輸距離1000m,段與段之間用中繼器可以延伸網(wǎng)絡(luò),網(wǎng)絡(luò)傳輸速率達(dá)到5Mbps,既可以組成單獨(dú)通訊網(wǎng)絡(luò),也可以組成冗余通訊網(wǎng)絡(luò)。ControlNet網(wǎng)絡(luò)配置的特點(diǎn)是無(wú)論是CPU框架還是遠(yuǎn)程擴(kuò)展框架均由CNB(CNBR,冗余配置)模塊掛在ControlNet網(wǎng)絡(luò)上,然后由軟件進(jìn)行管理擴(kuò)展模塊的歸屬,這一特點(diǎn)使網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)展和走線十分靈活。該系統(tǒng)還可以用以太網(wǎng)通訊模板和DH+通訊模板做網(wǎng)橋,將ControlNet網(wǎng)分別連到以太網(wǎng)和DH+網(wǎng)上,做到控制網(wǎng)和管理網(wǎng)合二為一。
3.1.2 ControlLogix控制器和模板
CPU選用最新的ControlLogix控制器1756-L61,控制器內(nèi)存為2M。數(shù)字量輸入模板采用1756-IB32;數(shù)字量輸出模板采用1756-OB32;模擬量輸入模板采用1756-IF16;模擬量輸出模板采用1756-OF8。
3.2 軟件組成
編程軟件采用RSLogix5000,實(shí)現(xiàn)對(duì)ControlLogix系統(tǒng)組態(tài)及控制程序的編制及調(diào)試。通訊軟件RSLinx,用于RSView32、RSLogix5000的通訊驅(qū)動(dòng)。網(wǎng)絡(luò)軟件RSNetwork for ControlNet 用于ControlNet網(wǎng)絡(luò)組態(tài)、規(guī)劃和調(diào)度。
工作圖形軟件采用羅克韋爾公司的RSView32 6.3工控組態(tài)軟件。
4 控制功能
4.1 入口段控制
入口段功能:入口小車自動(dòng)運(yùn)卷控制;鋼卷高度對(duì)中、寬度對(duì)中、自動(dòng)側(cè)寬測(cè)徑。自動(dòng)上卷、自動(dòng)穿帶、自動(dòng)切帶頭、帶尾。入口段速度和張力的控制等。
4.2 入口活套段控制
主要控制入口活套的張力以及入口活套的充放套,以滿足工藝段可以保持正常工藝速度連續(xù)生產(chǎn)。
4.3 化學(xué)處理段控制
主要控制清洗、漂洗、表調(diào)各槽的溫度、液位及濃度;化學(xué)處理段帶鋼的速度和張力。
4.4 涂層段控制
主要控制固化爐的溫度、壓力及帶鋼在爐內(nèi)的垂度;各個(gè)涂機(jī)的運(yùn)行速度;該段的帶鋼張力和速度。
4.5 出口活套段控制
主要控制出口活套的張力以及出口活套的充放套,以滿足工藝段可以保持正常工藝速度連續(xù)生產(chǎn)。
4.6 出口段控制
出口小車自動(dòng)運(yùn)卷控制;自動(dòng)稱重。自動(dòng)卸卷、自動(dòng)穿帶、自動(dòng)切分切、縫合點(diǎn)剪切。出口段速度和張力的控制等。
5 結(jié)論
ControlLogix系統(tǒng)在唐鋼彩涂生產(chǎn)線的應(yīng)用結(jié)果表明,該系統(tǒng)具有以下優(yōu)點(diǎn):
(1)高可靠性:系統(tǒng)自2004年5月份投運(yùn)至今未發(fā)生任何控制系統(tǒng)故障,保證了生產(chǎn)的可靠性。
(2)系統(tǒng)的升級(jí)靈活:ControlLogix的內(nèi)存采用FlashMemory結(jié)構(gòu),控制器版本的升級(jí),通過(guò)軟件完成。
(3)適合順序、過(guò)程、傳動(dòng)和運(yùn)動(dòng)控制的模塊化、高性能控制平臺(tái):每個(gè)ControlLogix處理器可以執(zhí)行多個(gè)控制任務(wù),減少所需要的控制器個(gè)數(shù),這樣,排錯(cuò)更快??梢苑謩e觸發(fā)多個(gè)周期任務(wù)以便達(dá)到更高的性能水平。
(4)通用的編程環(huán)境和Logix控制引擎:無(wú)論選用的平臺(tái)和網(wǎng)絡(luò),通過(guò)使用通用的控制模型,都可以降低系統(tǒng)成本,簡(jiǎn)化集成。組態(tài)和編程是一致的,這樣,不論開(kāi)始的程序開(kāi)發(fā)還是長(zhǎng)遠(yuǎn)的系統(tǒng)維護(hù),都很方便。