摘要:本文結合剛做過的焦爐監(jiān)控系統(tǒng)進行實際的應用介紹,更能夠直觀了解組態(tài)的應用。
關鍵字:焦爐監(jiān)控PID自動調節(jié)
一、系統(tǒng)介紹
隨著近幾年工業(yè)的迅速發(fā)展,煤炭,冶金行業(yè)規(guī)??涨暗臄U大,焦碳的用量也 日趨提高,人們對焦爐的要求也越來越高,環(huán)保、節(jié)能、穩(wěn)定性高的焦爐受到了大家的普遍認同,因此,怎樣實現(xiàn)對焦爐的監(jiān)控及實時控制就顯得非常重要。
本項目是焦化廠1#焦爐的監(jiān)控系統(tǒng),我們設計采用組態(tài)王做上位的人機界面,下位機采用西門子S7-300系列編程軟件,通過Profibus-DP協(xié)議與組態(tài)王進行通訊,從而實現(xiàn)對焦爐的監(jiān)控和控制。
二、系統(tǒng)控制工藝:
焦爐監(jiān)控系統(tǒng)組成主要有兩大部分:一、壓力、溫度的采集監(jiān)控;二、管道上執(zhí)行器的自動調節(jié)。下面分別進行介紹:
1、溫度、壓力的監(jiān)控部分主要是有下位機(PLC)通過模擬量模塊對現(xiàn)場熱電偶、熱電阻及壓力變送器的數(shù)據(jù)采集,并對其進行一定方式的轉換使其與現(xiàn)場數(shù)據(jù)保持一致,以保證顯示的精確度,在上位機(組態(tài)王)上建立相關的變量與之相聯(lián)接。
焦爐監(jiān)控系統(tǒng)主要的監(jiān)控點有:蓄熱室頂部的吸力、溫度,集氣管、主管的壓力、溫度,機側煙道、焦側煙道的吸力、溫度,高壓氨水、低壓氨水管道的壓力、溫度等。監(jiān)控畫面如下:
蓄熱室監(jiān)控畫面:
管道監(jiān)控畫面:
2、焦爐管道上執(zhí)行器的調節(jié)分為手動調節(jié)和自動調節(jié)兩種方式,通過在調節(jié)畫面中的轉換開關來對此進行選擇,當轉換開關置在手動位置上時,可以在畫面上手動設定的文本上寫入數(shù)據(jù),此數(shù)據(jù)是想要開閥門的百分數(shù),經輸出后控制閥門的開度;當轉換開關置在自動位置上時,可以在畫面上的設定值文本上寫入所要求的實際數(shù)值,下位機會進行換算后根據(jù)設定值和反饋值的比較進行輸出控制,實現(xiàn)對執(zhí)行器的自動調節(jié)功能。
焦爐系統(tǒng)中控制的執(zhí)行器主要有:集氣管壓力執(zhí)行器、主管壓力執(zhí)行器、焦側煙道吸力執(zhí)行器、機側煙道吸力執(zhí)行器。
調節(jié)畫面:
另外可以通過改變比例、積分(微分一般不用)參數(shù)的數(shù)值,對執(zhí)行器調節(jié)波形的振蕩進行實時的直觀的動態(tài)監(jiān)控,從而能夠進行更為精確的調整。畫面如下:
PID調節(jié)畫面:
三、其它介紹:
本項目利用KINGVIEW組態(tài)軟件還編制了以下動態(tài)畫面:
歷史趨勢畫面:可以設定需要保存的時間,能夠方便的查出每時每刻的歷史數(shù)據(jù),能夠顯示每班運行數(shù)據(jù)的平均值、最大值、最小值等;
報警畫面:顯示定義變量的報警值,并能夠進行記錄打印;
報表畫面:對每個班次的數(shù)據(jù)做成報表,方便進行查詢。
四、總結:
通過本項目的設計和應用,使我對組態(tài)軟件有了更深刻的理解。畫面上做的更美觀,立體感強,歷史趨勢的分析應用更方便,對現(xiàn)場模擬量信號的檢測和調節(jié)更趨于直觀性,能夠對變量文本進行讀、寫、監(jiān)控一體化的操作,在工業(yè)監(jiān)控系統(tǒng)中實現(xiàn)了應有的功能。相信以后組態(tài)軟件的發(fā)展能夠更全面更方便的實現(xiàn)監(jiān)控和控制的功能。