1、前言
PROFIBUS是一種國際化、開放式異步串行通訊標(biāo)準(zhǔn),廣泛適用于制造業(yè)自動(dòng)化和流程自動(dòng)化、樓宇、交通、電力等各行各業(yè)。通過PROFIBUS可以方便地實(shí)現(xiàn)各種不同廠商的自動(dòng)化設(shè)備及元器件之間的信息交換。PROFIBUS協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)由三個(gè)兼容部分組成:PROFIBUS-DP(分布式外設(shè))、PROFIBUS-FHS(現(xiàn)場(chǎng)總線信息規(guī)范)、PROFIBUS-PA(過程自動(dòng)化)。標(biāo)準(zhǔn)化的現(xiàn)場(chǎng)總線具有“開放”的通訊接口、“透明”通訊協(xié)議,允許用戶選用不同制造商生產(chǎn)的分散IO裝置和現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備?,F(xiàn)場(chǎng)總線PROFIBUS滿足了生產(chǎn)過程現(xiàn)場(chǎng)級(jí)數(shù)據(jù)可存取性的重要要求,一方面它覆蓋了傳感器執(zhí)行器領(lǐng)域的通信要求,另一方面又具有單元級(jí)領(lǐng)域的所有網(wǎng)絡(luò)通信功能。特別在“分散IO”領(lǐng)域,由于大量的、種類齊全的、可連接的現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備可供選用,因此PROFIBUS已成為事實(shí)上的國際公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)。
本文針對(duì)天津市無縫鋼管廠Φ140機(jī)組無縫生產(chǎn)線減徑機(jī)區(qū)現(xiàn)場(chǎng)總線的應(yīng)用,介紹了PROFIBUS系統(tǒng)的構(gòu)成及相關(guān)應(yīng)用。該系統(tǒng)由PROFIBUS-DP構(gòu)成主從結(jié)構(gòu)。SIEMENS PLC S7-300,上位機(jī)NINCC作為主站,TP177A觸摸屏作為二級(jí)主站,6RA70直流傳動(dòng)裝置和6SE440變頻器及其遠(yuǎn)程IO ET200S作為從站。上位機(jī)采用臺(tái)灣研華工控機(jī)與PLC組成TCPIP網(wǎng)。
2、減徑機(jī)生產(chǎn)線簡介
天津市無縫鋼管廠投產(chǎn)的Φ140機(jī)組無縫生產(chǎn)線采用的是二輥菌式穿孔機(jī)和阿塞爾全浮芯棒軋管機(jī)及其14機(jī)架微張力減徑機(jī)等生產(chǎn)工藝,該工藝具有世界先進(jìn)水平,設(shè)備運(yùn)行可靠,生產(chǎn)效率高。電氣控制主要完成對(duì)整個(gè)機(jī)組的過程控制和調(diào)節(jié),完成生產(chǎn)線中相關(guān)設(shè)備及其各個(gè)相關(guān)專業(yè)之間的工藝聯(lián)結(jié)、連鎖,以保證整個(gè)機(jī)組設(shè)備能夠按照生產(chǎn)和工藝要求,正常、正確、準(zhǔn)確地進(jìn)行相應(yīng)的有序動(dòng)作。由于熱軋線的工藝復(fù)雜,控制系統(tǒng)的可靠性要求較高,所以,系統(tǒng)的硬件設(shè)計(jì)和軟件編程就要完善可靠。
Φ140機(jī)組無縫生產(chǎn)線減徑機(jī)選用14機(jī)架三輥微張力減徑機(jī),生產(chǎn)熱軋無縫鋼管減徑量較大,既能滿足生產(chǎn)的要求又節(jié)省投資,產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量可得到有利的保證。14機(jī)架減徑機(jī)兩個(gè)主要效用是減徑和改變壁厚,它采用了三輥式獨(dú)立傳動(dòng)的機(jī)構(gòu),選用14臺(tái)直流電機(jī)進(jìn)行拖控。Φ140 Assel軋管機(jī)組定減徑采用14架單獨(dú)轉(zhuǎn)動(dòng)的微張力定減徑機(jī)組,可以在一定的急減徑率和較小的單機(jī)架減徑率條件下來達(dá)到定減徑的作用,可以采用一種規(guī)格的管材生產(chǎn)多種規(guī)格的成品管,還可以使定減徑后的鋼管外表面光潔、無劃痕等,進(jìn)一步改善鋼管的外表面質(zhì)量。14機(jī)架減徑機(jī)最大總減徑率約35%,單機(jī)架減徑率最大3.5%。下面是14機(jī)架減徑機(jī)各主要參數(shù):
機(jī)架數(shù): 14架
軋輥理想直徑: Φ380m
軋輥輥身寬度: 160m
最大軋制壓力: 170KN
電機(jī)功率: 147kN (直流調(diào)速)
電機(jī)轉(zhuǎn)數(shù): 80016002000 rmin
過載系數(shù): 2.2
根據(jù)減徑機(jī)工藝要求可知,該系統(tǒng)中需要控制的設(shè)備較多,邏輯關(guān)系復(fù)雜,各部分間的速差要求嚴(yán)格。若采用集中控制,不但繁瑣、成本高且布線量很大,檢修和維護(hù)都不容易。因此,本系統(tǒng)選擇了基于PRIFUBUS的分布式控制,較好地解決了以上技術(shù)問題。
3、控制系統(tǒng)硬件構(gòu)成
本系統(tǒng)采用PROFIBUS網(wǎng)進(jìn)行PLC控制器及各傳動(dòng)裝置6RA70、6SE440變頻器間的數(shù)據(jù)交換與通訊,主傳動(dòng)等大直流電機(jī)的傳動(dòng),供電方式全部采用全數(shù)字直流變流器供電;弱磁調(diào)速、可逆?zhèn)鲃?dòng),控制系統(tǒng)均為速度電流雙閉環(huán)調(diào)速系統(tǒng)。小直流電機(jī)供電系統(tǒng)采用全數(shù)字直流調(diào)速系統(tǒng),電樞可逆,獨(dú)立弱磁調(diào)速。傳動(dòng)裝置及現(xiàn)場(chǎng)級(jí)監(jiān)控設(shè)備與主PLC用PROFIBUS總線相連。PROFIBUS有極高的傳輸速率,多種網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。主PLC與各主傳動(dòng)系統(tǒng)之間的設(shè)定值、指令和數(shù)據(jù)均通過PLC的PROFIBUS-DP網(wǎng)絡(luò)接口進(jìn)行傳送,實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)控制,系統(tǒng)響應(yīng)速度快;在操作臺(tái)和現(xiàn)場(chǎng)設(shè)有ET200S遠(yuǎn)程站,也通過ROFIBUS-DP網(wǎng)絡(luò)化分布式控制。PLC系統(tǒng)配有多條PROFIBUS-DP網(wǎng)絡(luò),把各區(qū)傳動(dòng)系統(tǒng)及遠(yuǎn)程操作部分分段組網(wǎng),在提高系統(tǒng)響應(yīng)速度的同時(shí),也增加了系統(tǒng)的安全可靠性。
該網(wǎng)絡(luò)的主要特點(diǎn):
(1)網(wǎng)絡(luò)可容納的通訊節(jié)點(diǎn)數(shù)量可靈活組態(tài)
(2)網(wǎng)絡(luò)的通信速率為500Kbps
(3)網(wǎng)絡(luò)通訊協(xié)議:PROFIBUS-DP
(4)每臺(tái)聯(lián)網(wǎng)的PLC或傳動(dòng)裝置均裝有一塊網(wǎng)絡(luò)接口模塊
(5)PLC與傳動(dòng)間的各種控制信號(hào)和狀態(tài)信息都可以通過網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)(包括數(shù)字信號(hào)和模擬信號(hào))
整個(gè)減徑機(jī)區(qū)包括西門子6RA70直流調(diào)速裝置14臺(tái),作為14機(jī)架,5臺(tái)西門子6SE440變頻器,分別作為輥道運(yùn)輸和高壓水除鱗,5個(gè)ET200S作為遠(yuǎn)程IO,分別是液壓站,稀油潤滑站,及其操作臺(tái)和現(xiàn)場(chǎng)操作箱等。另外還有3個(gè)TP177A觸摸屏作為二級(jí)主站,主CPU選擇CPU317-2DP,帶NPIDP和DP接口。
CPU315-2DP最大的從站數(shù)量為12臺(tái),超過這個(gè)數(shù)量將使網(wǎng)絡(luò)傳輸信號(hào)失敗。在減徑機(jī)區(qū)中作為從站的設(shè)備數(shù)量達(dá)到24臺(tái),當(dāng)通過工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)(ESM)對(duì)減徑機(jī)區(qū)上位機(jī)WINCC采集信號(hào)時(shí)出現(xiàn)了信號(hào)丟失,最終本系統(tǒng)的CPU改為CPU317-2DP(最大的從站數(shù)量為30臺(tái)),從而實(shí)現(xiàn)了減徑機(jī)區(qū)信號(hào)的有效交換。當(dāng)需要擴(kuò)展總線的長度或PROFIBUS從站數(shù)大于32個(gè)時(shí),應(yīng)加入RS485中繼器。系統(tǒng)傳輸速率為1.5Mbits時(shí),PROFIBUS現(xiàn)場(chǎng)總線最大的長度是200m,減徑機(jī)區(qū)要求PROFIBUS的長度為500m,這樣擴(kuò)展到500m,就需要加入兩個(gè)RS485中繼器,這就可以同時(shí)滿足長度和傳輸速率的要求。在Φ140機(jī)組無縫生產(chǎn)線的減徑機(jī)區(qū)、冷床區(qū)、軋管機(jī)區(qū)均采用了RS485中繼器。
減徑機(jī)硬件組態(tài)如圖1。
4、控制系統(tǒng)軟件功能實(shí)現(xiàn)
生產(chǎn)管理級(jí)的人機(jī)界面HMI、工程師站系統(tǒng)均配以WINCC 6.0工業(yè)組態(tài)軟件。可以實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)減徑機(jī)的在線監(jiān)控,工藝生產(chǎn)參數(shù)設(shè)定、各種歷史數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)分析,并形成各種歷史趨勢(shì)記錄曲線,為設(shè)備故障、質(zhì)量生產(chǎn)事故分析提供依據(jù);對(duì)減徑機(jī)等設(shè)備進(jìn)行必要的操作控制、參數(shù)設(shè)定修正,動(dòng)態(tài)的顯示圖畫圖表,同時(shí)具備故障報(bào)警、顯示、存儲(chǔ)及打印等功能。
基礎(chǔ)自動(dòng)化級(jí)配置STEP 7V5.3編程軟件。完成功能:手動(dòng)/自動(dòng)/檢修、操作臺(tái)/機(jī)旁操作箱等工作方式選擇控制邏輯;減徑區(qū)速度調(diào)整(節(jié))方式:減徑機(jī)設(shè)備的啟動(dòng)、停止及緊急停車控制;手動(dòng)/自動(dòng)方式下速度級(jí)聯(lián)調(diào)節(jié);動(dòng)態(tài)沖擊速降補(bǔ)償;事故連鎖報(bào)警,生產(chǎn)聯(lián)系信號(hào);物料跟蹤;主傳動(dòng)間微張力控制;液壓、潤滑、冷卻輔助系統(tǒng)控制、聯(lián)鎖及報(bào)警功能;網(wǎng)絡(luò)通訊與管理。
PLC的程序是基于STEP 7V5.3編程軟件編寫的,由于STEP 7V5.3采用了模塊化的設(shè)計(jì)方法,所以在減徑機(jī)區(qū)我們采用FC1-FC14作為14臺(tái)直流傳動(dòng)裝置的功能塊,F(xiàn)C20-FC24作為輥道變頻器和高壓水除鱗裝置的功能塊。另外采用全局?jǐn)?shù)據(jù)塊DB1-DB4,為了整條線數(shù)管理據(jù)的統(tǒng)一,規(guī)定DB1為上微機(jī)WINCC的全局?jǐn)?shù)據(jù)塊,DB2作為變頻器和直流調(diào)速裝置的全局?jǐn)?shù)據(jù)塊,DB3作為觸摸屏TP177A的全局?jǐn)?shù)據(jù)塊,DB4作為編碼器全局?jǐn)?shù)據(jù)塊,這樣大大地提高了程序的可讀性,減少了代碼維護(hù)的工作量。
另外當(dāng)CPU檢測(cè)到程序處理過程中的錯(cuò)誤和可編程控制器中的錯(cuò)誤時(shí),CPU會(huì)調(diào)用適當(dāng)?shù)慕M織塊(OB)。如果相應(yīng)的OB塊不存在,CPU會(huì)進(jìn)入STOP模式。這意味著錯(cuò)誤的影響可以減小或根除。在減徑機(jī)區(qū)的程序中使用了如下的OB塊:IO冗余錯(cuò)誤OB70,CPU冗余錯(cuò)誤OB72,電源故障OB81,診斷中斷OB82,CPU硬件故障OB84,編程順序錯(cuò)誤OB85,機(jī)架故障OB86,通訊故障OB87,編程錯(cuò)誤OB121,IO訪問錯(cuò)誤OB122。
5、結(jié)論
這種基于現(xiàn)場(chǎng)總線基礎(chǔ)上的控制方案,系統(tǒng)結(jié)構(gòu)得到簡化。從設(shè)計(jì)、安裝、投運(yùn)到正常生產(chǎn)運(yùn)行及其檢修維護(hù),都體現(xiàn)出該控制系統(tǒng)的優(yōu)越性,主要表現(xiàn)在:第一,節(jié)省硬件數(shù)量與投資;第二,節(jié)省安裝費(fèi)用;第三,節(jié)省維護(hù)開銷;第四,用戶具有高度的系統(tǒng)集成主動(dòng)權(quán);第五,提高了系統(tǒng)的準(zhǔn)確性與可靠性。第六,減少操作維護(hù)人員,方便調(diào)度指揮,取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益??傊琍rifibusDP現(xiàn)場(chǎng)總線的成功應(yīng)用,不僅降低成本,簡化控制系統(tǒng)的配置,而且提高了系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性,尤其是其靈活全面的故障診斷能力及網(wǎng)絡(luò)通訊能力,方便了施工、調(diào)試和維護(hù),使系統(tǒng)綜合運(yùn)行成本大幅減少,系統(tǒng)性能大幅度提高。不僅使控制系統(tǒng)的檔次跨上了一個(gè)臺(tái)階,而且為天津無縫鋼管廠控制系統(tǒng)的綜合調(diào)控改造打下了良好的基礎(chǔ)。本技術(shù)已成功地應(yīng)用在天津市無縫鋼管廠140機(jī)組,并于2006年4月18日全線順利投產(chǎn)。