我廠使用國產(chǎn)A454E型粗紗機,在落紗、斷頭等情況需要關車或點運運行時,很容易導致粗紗出細節(jié)紗疵。而該機上原有的防細節(jié)裝置是與機后的離合器相配套使用的,效果非常不好。為徹底解決此問題,我們在粗紗機上使用了FCY一838型變頻調(diào)速器,經(jīng)過近一年的生產(chǎn)實踐,我們認為該裝置性能可靠,能提高產(chǎn)品質(zhì)量檔次。
1 FCY一838型變頻調(diào)速器的工作原理
將粗紗機原電路中的電抗器改為FCY一838型變頻調(diào)速器,運用其“減、加速時間”功能,使原先關車時的瞬間停車轉換成“漸慢停車”,實現(xiàn)前羅拉與錠翼的同步停車;另外,在粗紗機點動時選用15Hz固定頻率,使錠子以恒速運行,從而解決了停車及點動時的出細節(jié)問題。
2 FCY-838型變頻調(diào)速器的使用效果
2.1使用前后對粗紗、細紗質(zhì)量的影響
我們分別在CJ14.5tex及C18tex兩個品種的粗紗機臺上各任選30只錠子對FCY-838型變頻調(diào)速器使用前后進行了試紡對比。各錠子在使用FCY-838型變頻調(diào)速器前、后紡紗時用同桶熟條喂入,保證試紡前后有可比性。并要求每紡出5m粗紗關車一次,以分析停車對質(zhì)量的影響。紡出粗紗后再拿至細紗機上紡出成紗,對粗紗及細紗分別作有關項目的質(zhì)量測試,測試結果見表1。
由表1可知,使用了該裝置后可以有效地減少成紗細節(jié),粗紗及細紗的條干也有明顯改善,成紗粗節(jié)也有一定程度的減少。
2.2加速時間及減速時間及設定值對質(zhì)量的影響
我們在C18 tex及CJ14.5tex兩個品種的粗紗機上對變頻調(diào)速器的加、減速時間兩個功能項進行多種時間檔位的設定,設定后再試紡,每個品種時間檔位分別試紡20只試驗條件同前,試驗結果見表2。
由表2可知,變頻調(diào)速器的加、減時間設定應根據(jù)所紡品種而定,使用過程中要進行優(yōu)選。我廠C18tex品種機臺的加速及減速時間設定為10s時最佳,CJl4.5 tex品種機臺的加速及減速時間設定為16s時最佳。
2.3使用前后能耗對比
使用變頻調(diào)速器后,由于正常運轉頻率一般在40t_Iz左右,電機的功率因素會有所提高,節(jié)能效果也明顯。我廠在14#粗紗機上安裝了電度表進行能耗對比試驗,并把產(chǎn)量及能耗記錄下來,結果見表3
由表3可知,使用變頻調(diào)速器后相同產(chǎn)量條件下可節(jié)電19.3%左右。
2.4電器材料及機物料損耗明顯降低
使用變頻調(diào)速器前,每臺粗紗機一年的電器維修費用約為300元,而且以前電路中的電抗器常因接觸器的頻繁吸放動作導致發(fā)熱而引起小火警,故障停臺較多。而使用變頻調(diào)速器后,一年的維修費用幾乎為0;不僅如此,還由于變頻調(diào)速器的“漸慢啟動”,對機械的沖擊明顯減少,從而也降低了機物料的損耗。
2.5調(diào)整車速時人力消耗少
使用變頻調(diào)速器前,品種翻改時要通過調(diào)換不同直徑的皮帶輪來變換車速,人力消耗大,而使用變頻調(diào)速器后,只要改變變頻器的頻率即可達到設計車速,并能在機械狀況允許的情況下提高車速,以提高產(chǎn)量。
3 結語
(1)使用變頻調(diào)速器前后,CJ14.5tex品種粗紗條干CV降低1.32個百分點,成紗條干CV值降低1.06個百分點,C18tex品種粗紗條干CV值降低1.31個百分點,成紗條干CV值降低1.24個百分點,成紗細節(jié)、粗節(jié)和棉結均有不同程度的減少,粗紗和成紗質(zhì)量明顯提高。
(2)使用變頻調(diào)速器后,節(jié)能效果明顯,可節(jié)電19.3%左右。
(3)使用變頻調(diào)速器后不但粗紗機的維修費用有所降低,而且品種翻改方便、快速,人力消耗降低。