摘要:撫順石油三廠是一個石油化工性企業(yè),各生產(chǎn)裝置的機泵以往由于技術(shù)上的原因,均作定速運動。流量、壓力、液面等工藝參數(shù)的調(diào)節(jié)是用調(diào)節(jié)閥來控制的,造成大量的能量損耗在閥門的阻力上。
關(guān)鍵字:高壓,變頻技術(shù),石化,應(yīng)用
1990年開始,我們先后在廠內(nèi)100余臺低壓電機上應(yīng)用了變頻器。節(jié)電效果很顯著,平均節(jié)電率達50%以上,各生產(chǎn)裝置的耗電量明顯下降,同時也解決了一系列相應(yīng)的設(shè)備隱患問題。
近年來由于技術(shù)的發(fā)展,高壓變頻技術(shù)已相當成熟,設(shè)備價格也有所下降,為推廣應(yīng)用創(chuàng)造了有利條件。1997年,我們首次在石油三廠關(guān)鍵生產(chǎn)裝置分子篩P501機泵上應(yīng)用高壓變頻技術(shù)取得了成功,收到非常好的效果。
1 分子篩P501機泵應(yīng)用高壓變頻器的必要性
石油三廠分子篩裝置年生產(chǎn)能力為14萬噸,是全部采用美國UOP技術(shù)建造的一座現(xiàn)代化裝置,在撫順石化公司所屬企業(yè)工藝上起著承上啟下的作用,非常重要。
圖1 500單元-熱油系統(tǒng)工藝流程示意圖
分子篩裝置中最重要的是500單元——熱油系統(tǒng),而P501泵又是熱油系統(tǒng)的關(guān)鍵,其簡單的工藝流程如圖1所示:分子篩P501泵的入口罐V501是一個高位氮封罐,具有儀表液位檢測裝置,氮氣的壓力為0.5Mpa。P501熱油泵有三臺:入口壓力0.5Mpa,出口壓力額定1.94Mpa,最小連續(xù)流量366m3/h,額定流量1100m3/h,熱油溫度為300℃(-0℃-+28℃),轉(zhuǎn)速2970 r/min。P501電機三臺:額定電壓6000V,工作額定電流58.7A,電機的容量為610kW,F(xiàn)級絕緣,電機的額定轉(zhuǎn)速為2980 r/min。泵的出口總管線上有一個流量孔板。熱油出泵后,流過H501加熱爐內(nèi)盤管進行加熱。根據(jù)裝置處理量不同,爐子要求通過熱油的流量不同并保持穩(wěn)定。副線:熱油從加熱爐出來,進入11個重沸器,每個重沸器均有壓控閥,由DCS控制進入各重沸器熱油的多少,多余的熱油通過副線壓控閥5FRC10回到泵的入口罐V501,11臺重沸器出口熱油進行完熱交換后也流到泵的入口罐。
分子篩裝置投產(chǎn)一年多P501逐步暴露出一些工藝及設(shè)備上的問題,主要有:其一、由于生產(chǎn)要求,流量為1300m3/h,而一臺泵為1100m3/h,流量不夠,所以必須開兩臺泵才能滿足生產(chǎn)要求。因開兩臺機泵,造成熱油系統(tǒng)壓力高,使11臺重沸器及所有熱油系統(tǒng)漏油嚴重,損失較大;其二、由于熱油流量遠遠大于所需流量(多出300—400m3/h),造成加熱爐負荷加重,耗費燃料增多,能量損失過大;其三、因為開兩臺泵輸出的總流量遠遠大于所用流量,使泵的出口壓力高于額定壓力運行(2.2—2.4Mpa),甚至多出泵的最高壓力運行,使泵的端面密封泄漏頻繁,備件更換頻繁,人工及設(shè)備備件耗費大;其四、由于熱油系統(tǒng)流量遠遠大于所需流量,300—400m3/h的熱油經(jīng)過加熱爐加熱后被迫通過副線壓控閥5FRC10回泵的入口罐,造成電機電能浪費嚴重,基于上述原因,對P501泵進行變頻技術(shù)改造也就非常有必要了。
2 應(yīng)用高壓變頻器可行性分析
根據(jù)96年11月25日裝置在109%負荷的實測,兩臺電機耗電1080kWh,如果通過變頻把電機轉(zhuǎn)速降下來,保證熱油系統(tǒng)所需壓力情況下,同樣的流量,兩臺電機只需耗電580kWh,每小時凈節(jié)電500kWh,全年按8000小時計算,節(jié)電400萬kWh,節(jié)約資金170萬元,效益非??捎^。
根據(jù)撫順石化公司《九八》生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃及撫順石化公司石油三廠關(guān)于九七年技措項目討論會議紀要的精神,我們開始著手進行高壓變頻器的可行性研究。
(1) 根據(jù)加熱爐對入口流量的需要量,泵出口流量計測出的4-20mA信號,進DCS后與給定信號進行比較后的差值,經(jīng)PID調(diào)節(jié)后作為變頻器的反饋輸入信號,控制電機的轉(zhuǎn)速,保證流量的穩(wěn)定;
(2) 由于轉(zhuǎn)速下降,泵的出口壓力也成平方關(guān)系下降,此過程應(yīng)保證導(dǎo)熱爐油能進入爐子,進導(dǎo)熱管后,再進入重沸器中,再回到泵入口罐;
(3) 使用變頻器后,電機轉(zhuǎn)速應(yīng)在保證泵的出口壓力前提下隨著流量的變化而自動調(diào)節(jié);
(4) 變頻器應(yīng)具備手動/自動切換功能,并具有變頻運行停車指示,以及電流、電壓、頻率指示,以便生產(chǎn)維護人員進行巡檢維護;
(5) 變頻裝置應(yīng)具有接地、過載、短路、過壓、過流保護功能,并具有故障報警顯示功能;
(6) 變頻裝置對電網(wǎng)的諧波干擾應(yīng)在中國國家標準規(guī)定的范圍內(nèi)。
2.1主要設(shè)備
針對分子篩熱油系統(tǒng)目前存在的工藝及設(shè)備問題,我們決定對熱油泵P501A、B兩臺機泵進行改造,采用美國ROBICON公司ID—CS456的電源高—低—高式高壓原裝進口變頻器。其主要設(shè)備有:
圖2 交—直—交變頻器
(1) 降壓變頻器(1個):將輸入6kV電壓降為460V電壓。
(2) 變頻器(1個):460V交—直—交變頻器,見圖1。
(3) 升壓變頻器(1個):從460V變頻電壓升至6kV變頻電壓。
我們根據(jù)石油三廠的實際,設(shè)計裝置年開工時間為8000小時。公用系統(tǒng)安排依托原有設(shè)施,不增加新的工程,整個改造建設(shè)工期為2個月。變頻器電源柜,仍為原有的沈陽成套高壓開關(guān)廠生產(chǎn)的ZN58型真空開關(guān),動力電纜及變頻器一次保護系統(tǒng)不變。儀表的檢測用壓力表需新安裝,4-20mA控制電纜需新敷設(shè),DCS控制系統(tǒng)利舊。總計劃投資為400萬元,其中變頻器費用370萬元,土建及電纜、儀表費用約30萬元。
實際的運行分析,從泵類運行的關(guān)系式可以看出,當機泵降速運行時,流量一定要滿足生產(chǎn)需要,這時的泵的揚程(泵出口壓力)也相應(yīng)下降,實際揚程為h=ho×(n/no)2;但是管網(wǎng)阻力(管網(wǎng)壓力)在管網(wǎng)不變的情況下,R不變,即管網(wǎng)壓降與流量平方成正比,在正常情況下,雖然泵的轉(zhuǎn)速下降,泵出口壓力與管網(wǎng)壓降按同一比例下降,不會影響裝置的安全生產(chǎn)。
應(yīng)用變頻器之后,可以達到以下效果:
· 滿足生產(chǎn)工藝自動化控制的要求,由于響應(yīng)準確靈敏,所以可保證正常生產(chǎn)的平穩(wěn)可靠。
· 節(jié)電效果非常顯著
· 減少機泵、密封及管線等的維護保養(yǎng)量
· 降低工人勞動強度
3 應(yīng)用效果分析
經(jīng)過幾年來的運行來看,已經(jīng)達到各項要求的技術(shù)指標。
3.1 工藝控制方案可靠準確
根據(jù)加熱爐出口壓力檢測信號(信號和流量具有平方關(guān)系),DCS輸出4—20mA信號進入變頻器做為變頻器的給定信號。管線的壓力檢測計給出的4—20mA信號進入DCS后,DCS給出兩個控制方案,一個方案是在變頻器均出現(xiàn)故障時采用變頻器手動工頻工作,系統(tǒng)仍控制副線壓控閥工作,另一個方案是將此信號送入變頻器,變頻器進行調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速,保證流量(壓力)的穩(wěn)定性,這一閉環(huán)控制系統(tǒng)是非常成熟的。
3.2 控制效果非常好
(1) 轉(zhuǎn)速下降。泵出口壓力成平方關(guān)系下降,即在保證導(dǎo)熱油能打入爐子,進入重沸器的基礎(chǔ)上,降低壓力值,這樣就會大大減少重沸器及管線接頭部位泄漏,減少導(dǎo)熱油消耗。
(2) 轉(zhuǎn)速自動調(diào)節(jié)。保證加熱爐入口流量,不走副線,會大大降低爐子燃料消耗,節(jié)約能源。
(3) 轉(zhuǎn)速自動調(diào)節(jié)。使出口壓力可以大大降低,大大減少泵的密封泄漏,同時大大減輕了整個傳動系統(tǒng)的機械磨損并延長了電機壽命。
(4) 由于不走副線,大大減少電機無用做功,節(jié)電效果非常顯著。
此次石油三廠分子篩P501機泵變頻技術(shù)改造是撫順石油三廠97年的重點技術(shù)改造項目,不僅關(guān)系到全年的扭虧為盈,是一個挖潛增效的有效手段,而且能夠解決石油三廠分子篩熱油系統(tǒng)(UNIT500)目前存在的設(shè)備隱患,對今后石油三廠安全生產(chǎn)有著極其重大的意義。
4 運行中出現(xiàn)的問題及解決辦法
在應(yīng)用變頻器期間,我們也遇到幾個比較棘手的實際問題,經(jīng)過長期的努力,終于一一解決。
4.1變頻器發(fā)熱問題
由于變頻器是由輸入輸出變壓器以及整流逆變的功率元件構(gòu)成的設(shè)備,所以工作中散熱是必須很好解決的問題。盡管電流源型變頻器的效率很高,但仍有5.12%的損失,以熱量形式散發(fā)在柜內(nèi)。正常工作時,變頻器本身的內(nèi)置排風扇工作以便柜內(nèi)空氣能夠流通。
12月份,盡管是冬季(戶外-25℃),但變頻器室內(nèi)由于兩臺變頻器的運行,室內(nèi)溫度仍然在30~40℃之間(2臺5P空調(diào)均正常工作情況下),98年元月31日17:35:00分就發(fā)生過變頻器整流超溫(限度40℃)停車的事故,因此解決好室內(nèi)的降溫工作就非常必要,否則在夏季高溫條件下變頻器將無法正常工作。
經(jīng)過廣泛調(diào)查研究,最后采取水冷空調(diào)器(2臺15P)的方案,從7月份施工完畢運行效果來看,確實解決了這一問題經(jīng)常運行溫度為20~23℃之間。
4.2 變頻器A、B兩臺同時運行出力不平衡的問題
98年2月份,分子篩A、B兩臺變頻器均單獨調(diào)試完畢。由于生產(chǎn)需要,熱油量提高到1500t/h,開A、B兩臺泵,出現(xiàn)兩臺出力不平衡的問題,流量不穩(wěn)。以2月5日為例:
一次電流 百分輸出值 頻率 輸出電壓 輸出電流 出口壓力
P501A 60A 94% 48Hz 458V 950A 1.1MPA
P501B 60A 94% 48Hz 460V 700A 1.4MPA
A臺泵流量平衡,壓力一定,但B臺流量不穩(wěn),壓力在1.4MPA范圍波動很大?;谶@種現(xiàn)象,大家分析原因并逐項落實:
· B臺、A臺可能由于工藝管線的位置不同,存在阻力不同的問題,或入口過濾器堵了,但經(jīng)過大檢修檢查無問題。
· A、B兩臺泵轉(zhuǎn)速不同,壓力不一樣。后在3月份電工利用轉(zhuǎn)速表測試兩臺電機轉(zhuǎn)速相同。
· A、B泵的特性不同,但原來的96、97年以前也均相同,所以不是這個原因。
· 液位是假的。泵的入口吸不到介質(zhì)造成,后經(jīng)過4月7日儀表同工藝兩家查找,是這個原因。具體為V501罐出現(xiàn)罐存實際低于20%的液位,直接影響了兩臺機泵大流量吸入的要求,使分子篩出現(xiàn)了近2個月的流量不穩(wěn)的情況中,經(jīng)過大家的努力,這個問題已解決了。
4.3 關(guān)于電機在低轉(zhuǎn)速時能否正常油圈甩油潤滑瓦的問題。
由于電機前后軸瓦需要油圈甩油潤滑方式,可能出現(xiàn)電機在低轉(zhuǎn)速時影響電機油圈的甩油質(zhì)量。為此7月20日在相關(guān)人員的配合下,將前后軸瓦外小蓋打開,分別標定了60%,80%,100%幾種狀態(tài)的潤滑情況,認為雖然流量減少,但還是可以滿足潤滑的需要的,經(jīng)實際運行證明,潤滑沒有問題,如運行中保持高油位會更可靠。
4.4 P501電機串軸問題
P501電機(Siemens)自從引進以來就出現(xiàn)串軸問題,串軸量達到6mm,造成一系列問題。經(jīng)過分析是由于電機磁場平衡未解決好,測試轉(zhuǎn)子的硅鋼片為600mm,定子的硅鋼片為612mm,如果兩個鐵芯的軸向中心相對,則不會產(chǎn)生軸向力,而這三臺電機中的A、C內(nèi)為鐵芯一面相對,則會產(chǎn)生軸向力。電機軸承在6mm之間軸向運行,當?shù)捷S瓦護臺以后又會碰回來,所以我們看到的就是6mm左右的串軸。6mm的串軸是機泵無法承受到的,造成電機與泵的彈性聯(lián)軸節(jié)運行不了一個月就損壞,彈性聯(lián)軸節(jié)失效后,泵密封、泵端環(huán)損壞頻繁。
目前,P501A已經(jīng)由鞍山電機廠處理完畢,徹底解決了軸向尺寸問題,C臺軸轉(zhuǎn)子重力中心與磁場中心差別不象A臺那么大,通過調(diào)整瓦墊已調(diào)整相對滿意。B臺尺寸比較好,不存在上述問題。
以上是變頻器期間碰到和解決的幾個大問題,還有許多小問題,我們邊工作邊解決了,有力保證了廠節(jié)能項目工作的開展。
總之,通過引進變頻技術(shù)后,分子篩原來存在的問題全部解決,多年來保證了分子篩裝置的安全平穩(wěn)生產(chǎn)。
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[4] ROBICON.《ID-CSI 456 SERIES Microprocessor Controlled Current Source Inverter(40 Hp through 1500Hp) OPERATIONS MANUAL》使用說明書1996(10)
作者簡介
張 雷(1970-) 男 工程師 現(xiàn)在撫順石化工程建設(shè)三公司工作。