0、序言
變頻調(diào)速在節(jié)能、調(diào)速精度、調(diào)速范圍等方面具有同其它調(diào)速裝置無法比擬的優(yōu)越性,以及可以方便實現(xiàn)同自動化控制系統(tǒng)(如DCS系統(tǒng)等)的通訊,使其在各領域得到廣泛的應用。本文以我公司最近幾年應用變頻調(diào)速進行技術改造的幾個成功事例進行介紹和總結(jié),由此說明變頻器裝置在各行業(yè)技術改造中的廣闊應用前景。
1、鍋爐風機電機應用變頻器調(diào)速控制
1.1 鍋爐二次風機電機應用變頻器調(diào)速控制
公司鍋爐為75(T/H)循環(huán)流化床鍋爐,每臺鍋爐配置引風機、一次風機(送風機)、二次風機各一臺,各電機主要技術參數(shù)如下:
由于鍋爐在正常運行中的燃料構成、熱負荷、電負荷以及季節(jié)等變化因數(shù)較大,因此,鍋爐燃燒所需要的空氣量在各個不同的情況下,也相應有較大的變化,然而,鍋爐配置的風機是按鍋爐最大出力情況下的所需最大風量來設計,并必須考慮鍋爐在事故情況下一定的風量裕度,所以,風機電機功率的配置一般都較大,從表中的統(tǒng)計數(shù)據(jù)可看出,鍋爐風機檔板的平均開度,在正常情況下引風機為48%左右,二次風機僅為45%左右。用檔板調(diào)節(jié)控制,大量電能浪費克服擋板的阻力上,造成廠用電率高,影響機組的經(jīng)濟運行。
2000年底,我們首先選擇在1#爐的二次風機上進行改造嘗試,并考慮到二次風機電機功率設計時配置裕量較大,我們有意選擇132KW功率的變頻器來控制160KW功率的電機,變頻器的型號為三菱FR—F540L—132K,電壓等級為380V,變頻器于2001年元月安裝調(diào)試完畢并投入運行,通過一段時間的運行測試,二次風機工頻電流由原來的平均135(A)下降到現(xiàn)在的平均70—75(A),節(jié)能效果相當顯著,并且變頻器技術性能完全滿足鍋爐運行工藝的要求(主要是風壓、風量、加減風的速率等),根據(jù)電度表測定,節(jié)能效率在45%左右,基本上一年可以收回投資。并且電機在啟動、運行調(diào)節(jié)、控制操作等方面都得到極大的改善。由于效益顯著,在2001年2月,我公司又對2#、3#爐二次風機也進行了變頻器改造,運行至今情況良好。在對鍋爐二次風機電機旁路設計上,我們采用的是雙投閘刀,用手動切換方式,在實際使用中效果也很好,不僅投資節(jié)約,而且接線簡單、可靠,安裝也相當方便,二次風機變頻器接線如圖(1)。
1.2 鍋爐引風機電機應用變頻器調(diào)速控制
在鍋爐二次風機上變頻器調(diào)節(jié)裝置改造成功后,使我們看到變頻器技術改造的巨大節(jié)能潛能和良好的效益,2002年12月,我們在3#鍋爐引風機上進行高壓變頻器調(diào)速系統(tǒng)改造,經(jīng)過多方面技術考察、比較,我們認為北京利德華福電氣技術有限公司生產(chǎn)的HARSVERT-A06/050變頻器在性能價格比上有較好優(yōu)勢,并且產(chǎn)品在國內(nèi)市場應用也比較廣泛,售后服務全面周到,HARSVERT-A06/050變頻調(diào)速系統(tǒng)采用多級模塊串聯(lián),交直交、高-高型電路,電源變換器采用30脈沖,二極管三相全橋型圖2—引風機變頻器接線式,輸出采用IGBT 逆變橋串連型式,原電動機電源直接作為變頻器輸入電源,再通過變頻器輸出連接到電機,為充分保證系統(tǒng)的可靠性,變頻器同時加裝了工頻旁路裝置,變頻器異常時退出運行,電機可以直接手動切換到工頻運行下運行。旁路由3個高壓隔離開關QS1、QS2和QS3組成(見圖2,其中QF為原高壓開關柜內(nèi)的斷路器)。在變頻工況運行時,QS1 和QS2閉合,QS3 斷開;工頻工況運行時,QS3閉合,QS1和QS2斷開。
變頻調(diào)速由安裝在鍋爐操作臺上的啟動、停機、轉(zhuǎn)速調(diào)整開關進行遠程控制,并可同DCS系統(tǒng)接口,通過DCS實現(xiàn)變頻器的調(diào)速控制,變頻調(diào)速裝置還提供報警指示、故障指示、待機狀態(tài)、運行狀態(tài)、旁路狀態(tài)、高壓合閘允許、高壓緊急分斷等保護信息以及轉(zhuǎn)速給定值和風機實際轉(zhuǎn)速值等必要指示,以便操作人員進行操作控制。
設備從2003年4月24日到貨至4月28日安裝調(diào)試結(jié)束,總共4天時間,還進行了一系列的動態(tài)試驗,如:變頻器50Hz滿載運行試驗、電機—風機系統(tǒng)臨界振動實驗、母線電壓波動試驗、變頻器與高壓開關的聯(lián)鎖試驗、連續(xù)快速增減符合試驗等,一切正常后,再進行連續(xù)的72小時試運行,至5月1日投入正常工作運行,設備運行至今一切正常,沒有發(fā)生過任何異常情況。
在變頻器改造以前,根據(jù)統(tǒng)計情況,鍋爐引風機的運行工頻電流在25A左右,通過變頻器調(diào)節(jié)裝置改造后,目前在鍋爐相同運行情況下,鍋爐的工頻電流在9—10A左右,平均降低電流達到15—16A,根據(jù)計算,平均節(jié)電125—130Kwh/h ,考慮裝置自耗電及將來空調(diào)用電16Kwh/h,總體節(jié)電效率為109—114 Kwh/h,節(jié)電率達到55%—53%,經(jīng)濟效益相當顯著。因此,鍋爐引風機高壓變頻器節(jié)能技術改造項目是相當成功的,并進一步計劃對其它鍋爐引風機也進行變頻器調(diào)節(jié)裝置改造,以取得更大經(jīng)濟效益。
3、補水泵電機應用變頻器進行補水調(diào)節(jié)控制
公司熱電廠日消耗水量約6000—7000噸,主要用于化水處理、工業(yè)用水和生活用水,泵房共有補水泵三臺,其電動機的技術參數(shù)分別為:
型號 功率 額定電流 流量
1#泵 Y225S—4 37 KW 70.4 A 400噸
2#泵 Y225S—4 37 KW 70.4 A 400噸
3#泵 Y180M—4 18.5 KW 36.5 A 200噸
一方面,3#泵出力太小,不能滿足日耗水需要,而1#、2#泵的出力又太大,水泵不好控制和調(diào)節(jié),使得電機啟停過于頻繁。另一方面,從凈水器的凈水效果來看,最理想的凈化方法應該是保持一定水量進行連續(xù)供水,這樣凈水效率高,效果也好。不要經(jīng)常啟動、停止,造成斷水。凈水器停運期間,凈水器內(nèi)的塑料斜管暴露在陽光下的時間過長容易老化,影響塑料斜管的使用壽命,如果凈水器停運時間過長,再使用時則需要重新經(jīng)過反洗,這樣對用水的浪費相當大,再者,補水泵房至凈水器大約有600米距離,并且管道敷設較淺,在冬季發(fā)生過管道破裂現(xiàn)象,都是由于停水時間過長,管道內(nèi)的積水不流動,在低溫下造成結(jié)凍引起。為此,我們對1#、2#補水泵電機進行變頻器調(diào)節(jié)改造,以達到控制水泵供水連續(xù)性的目的。變頻器選用三菱FR—F540L—37,電壓等級為380V。
補水泵改用變頻器調(diào)節(jié)補水,不僅僅在于考慮它對電機的節(jié)能效益,更重要的是從生產(chǎn)設備運行安全角度考慮,改造后的運行情況良好,提高了凈水器的凈水效果。并實現(xiàn)連續(xù)供水的目的,我們對補水泵變頻器控制的工藝要求,按照以下方案進行設計。
3.1 為充分利用變頻器,我們采用一臺變頻器來實現(xiàn)兩臺電機的調(diào)速控制;
3.2 兩臺補水泵均可實現(xiàn)變速、定速兩種方式運行,變頻器在同一時間只能作一臺電機的變頻電源,所以每臺電機啟動、停止必須相互閉鎖,用邏輯電路控制,保證可靠切換,出口采用雙投閘刀切換;
3.2 二臺補水泵工作時,其中一臺由工頻供電作定速運行,另一臺由變頻器供電作變速運行,同一臺電機的變速、定速運行由交流接觸器相互閉鎖,即在變速運行時,定速合不上,如下圖中,1C1與1C2及2C1與2C2不允許同時合上;
3.4 為確保工藝控制安全、可靠,變頻器及兩臺電機的控制、保護、測量單元全部集中在就地控制柜內(nèi),控制調(diào)節(jié)通過屏蔽信號電纜引接到控制室;
4、變頻器調(diào)速改造中應注意的一些技術問題
熱電廠充分利用變頻器進行節(jié)能技術改造,不僅能提高經(jīng)濟效益,而且能產(chǎn)生巨大的社會效益,促進企業(yè)的技術進步。但在技術上,要根據(jù)不同的生產(chǎn)設備,選擇相應特性的變頻器,如在對鍋爐風機進行變頻器改造中,注意除必須考慮變頻器的提速、降速特性是否滿足燃燒工藝的要求以外,還同時在技術上必須要考慮下列問題,以免帶來投資的損失。
4.1 鍋爐的安全運行是全廠動力的根本保證,雖然變頻調(diào)速裝置是可靠的,但一旦出現(xiàn)問題,必須確保鍋爐安全供汽,所以,必須實現(xiàn)工頻——變頻運行的切換系統(tǒng)(旁路系統(tǒng)),在生產(chǎn)過程中,采用手工切換如能滿足設備運行工藝要求,建議盡量不要選用自動旁路,對一般的小功率電機,采用雙投閘刀方式作為手動、自動切換手段也是比較理想的方法。
4.2 對于大慣量負荷的電機(如鍋爐引風機),在變頻改造后,要注意風機可能存在扭曲共振現(xiàn)象,運行中,一旦發(fā)生共振,將嚴重損壞風機和拖動電機。所以,必須計算或測量風機——電機連接軸系扭振臨界轉(zhuǎn)速以及采取相應的技術措施(如設置頻率跳躍功能避開共振點、軟連接及機座加震動吸收橡膠等)。
4.3 采用變頻調(diào)速控制后,電機轉(zhuǎn)速下降,如果變頻器長時間運行在1/2工頻以下,則電機發(fā)熱有可能成了突出問題,一方面是由于電機自冷卻風扇因轉(zhuǎn)速低而效率降低,其另一方面是諧波引起的損耗發(fā)熱。如果出現(xiàn)這種情況,還必須對電機進行冷卻系統(tǒng)改造或采取另外的強迫風冷等措施。
4.4 變頻器不能由輸出口反向送電,在電氣回路設計中必須注意,如引風機高壓變頻器接線圖中,要求QS2和QS3不能同時閉合,在補水泵變頻器改造接線圖中,要求1C1與1C2及2C1與2C2不允許同時合上,不僅要求在電氣二次回路中實現(xiàn)電氣的連鎖,同時要求在機械上實現(xiàn)機構互鎖,以確保變頻器的運行安全。
4.5 低壓變頻器,由于體積較小,在改造中的安裝地點選擇比較容易些。但對于高壓變頻器系統(tǒng),體積相對較大,一般由4—5面柜體組成,對改造項目來講,一般都需要重新建造變頻器室,因此,選擇變頻器室位置,既要考慮離電機設備不能太遠,又要考慮周圍環(huán)境對變頻器運行可能造成的影響。變頻器的安裝和運行環(huán)境要求較高,為了使變頻器能長期穩(wěn)定和可靠運行,對安裝變頻器室的室內(nèi)環(huán)境溫度要求最好控制在0——40℃之間,如果溫度超過允許值,應考慮配備相應的空調(diào)設備。同時,室內(nèi)不應有較大灰塵、腐蝕或爆炸性氣體、導電粉塵等。
4.6 要保證變頻器柜體和廠房大地的可靠連接,保證人員和設備安全。為防止信號干擾,控制系統(tǒng)最好埋設獨立的接地系統(tǒng),對接地電阻的要求不大于1Ω。到變頻器的信號線,必須采用屏蔽電纜,屏蔽線的一端要求可靠接地。
4.7 在選擇變頻器時,根據(jù)設備實際運行情況,可以考慮采用降低一檔功率的做法,如我公司在二次風機中就采用132KW變頻器控制160KW功率的電動機,運行中情況也一直良好。
5、結(jié)束語
隨著電力電子技術的發(fā)展,變頻器的各項技術性能也得到拓寬和提高,在熱電行業(yè)中,風機水泵類負荷較多,充分應用變頻器進行節(jié)能改造已經(jīng)逐漸被大家所接受。對于目前低壓變頻器,投資較低、效益高,一年左右就可以收回投資而被廣泛應用。但相對高壓變頻器,價格還較高,測試投資回收期限,一般需要三年左右時間。但隨著目前國產(chǎn)高壓變頻器的迅速發(fā)展,使得變頻器的性能價格比大大提高,為利用變頻器進行節(jié)能技術改造提供了更加廣闊的前景。