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西門子 S7-200PLC在玻璃行業(yè)平鋼化控制系統(tǒng)中的應(yīng)用

時間:2007-12-24 14:21:00來源:zhaohy

導語:?由西門子S7-200PLC,以PPI和自由口形式組網(wǎng)通訊,與人機界面相聯(lián),組成一個功能完善的低成本控制系統(tǒng),完成對平鋼化全部工藝的完美控制
摘要: 一個由西門子S7-200PLC,以PPI和自由口形式組網(wǎng)通訊,與人機界面相聯(lián),組成一個功能完善的低成本控制系統(tǒng),完成對平鋼化全部工藝的完美控制。重點介紹工藝背景,系統(tǒng)選型思路及架構(gòu),硬件配置和軟件編程要點,實施過程中有關(guān)通訊問題和解決,改造后取得效果及完成后的體會。 關(guān)鍵詞:S7200PLC 平鋼化 低成本控制系統(tǒng) 自由口網(wǎng)絡(luò)通訊 安全可靠性 一、項目簡介 煙臺美極玻璃現(xiàn)在為一中型玻璃加工企業(yè),以生產(chǎn)中空玻璃,玻璃加工為主,于2006年5月正式新上一套平板玻璃鋼化生產(chǎn)線。其重要性,不僅在很大程度上,滿足了市場的急需,同時也決定了全廠的生產(chǎn)水平和效益。該設(shè)備整體近30M長,連續(xù)不斷生產(chǎn),除了需要有制造精良機械部分外,自動控制的優(yōu)劣是其性能和可靠性的關(guān)鍵部分。洛陽西菱自動化設(shè)備有限公司長期從事化工自動化開發(fā)研究和系統(tǒng)集成的公司,承接該項目后,在充分了解該平板玻璃制造工藝的控制全過程和廠方的需要,精心設(shè)計了包括由10.4”液晶人機界面,S7-200PLC控制系統(tǒng)和多臺SRR加熱控制柜組成的集中式控制系統(tǒng)。經(jīng)安裝和調(diào)試,實施投產(chǎn),經(jīng)過半年多的實際運行,為企業(yè)創(chuàng)建了巨大的效益。 二、系統(tǒng)簡要工藝介紹 平板玻璃鋼化工藝一般采用優(yōu)質(zhì)玻璃為原料,以平鋼化生產(chǎn)線為主要生產(chǎn)設(shè)備。該生產(chǎn)線約寬2.5M,長25M,依次分布為上片臺,加熱段,風柵冷卻段,下片臺,各工段均有不同材質(zhì)的輥子運送玻璃。輔助設(shè)備有鼓風機,風道,控制柜等。其生產(chǎn)過程分成上片,自動往復加熱,往復急冷,往復吹風,取片五個工藝階段。開車前逐步使加熱段呈矩陣分布的上下電爐升溫至650℃,做好生產(chǎn)準備。在一定的時間段,人工將原料片玻璃在上片臺排放好位置,至前爐門前光電開關(guān)止。當確認可以進爐時,啟動按鈕,前爐門打開,放片段和加熱段按進爐速度同步前進。爐前光電開關(guān)與編碼器配合,開始測量玻璃長度,同時加熱時間計時開始。當玻璃到進爐距離減速到位,管前爐門并放片停止。加熱主傳動按加熱往復速度,爐內(nèi)有效距離,反向行進,如此形成往復擺動。當加熱時間剩20秒,啟動冷卻風機到高速。一但加熱時間到,打開后爐門,加熱主傳動和風柵主傳動按出爐速度同步高速出爐,熾熱的玻璃快速進入風柵急冷鋼化,同加熱爐動作類似,并按往復速度擺動,急冷時間到后,冷卻風機改低速繼續(xù)擺動。直至冷卻時間到,風機減速停,風柵轉(zhuǎn)動和取片轉(zhuǎn)動按取片速度同步出柵,鋼化玻璃至后光電開關(guān)處自動停止。生產(chǎn)過程,周而復始,連續(xù)進行。遇到某些工藝情況,對局部階段需要增加或減少頂部或底部閥門開閉,改變或跳過一些階段,系統(tǒng)同時具有多種報警。緊急停時有安全位置,運行時有安全連鎖。 綜上所述,平鋼化系統(tǒng)是一個既有大量開關(guān)量和大量SSR溫度調(diào)節(jié)回路(數(shù)量達30-60個溫度檢測點和調(diào)節(jié)回路),又有多個編碼器和變頻器組成的速度距離測量控制回路,及人機界面和少量儀表模擬量組成的涉及面復雜的控制系統(tǒng)。它是通過人機界面和現(xiàn)場眾多鍵控,能夠靈活多變,適應(yīng)多種不同鋼化工藝需要的順序控制。畫面要能清楚地顯示主要工藝流程,方便靈活地控制大量參數(shù)。各階段距離和時間,速度,以及不同的玻璃規(guī)格工藝指標,要求能在不同情況下靈活調(diào)節(jié),連續(xù)顯示各時間段,溫度值和玻璃動態(tài)位置。其主要控制對象有三個要點:其一是各階段時間設(shè)置和控制;其二是溫度檢測和調(diào)節(jié)回路;其三是速度測量控制和距離測量控制。由于過程中含有大量的工藝指標,運動速度高,如出錯,導致大量的廢品,甚至損害設(shè)備,因此對安全性要求極高,控制必須準確無誤,極為可靠。設(shè)備整體外觀見下面圖:
[IMG=設(shè)備整體外觀]/uploadpic/tech/2007/12/2007122414364623605Z.jpg[/IMG]
最終選定硬件配置如下, 共計S7-200 CPU 1個,各類模塊6個。溫度模塊6個,變頻器5個。 CPU226XP CN 6ES7216-2AD23-0XB8 1個 電源模塊 6EP1 3311-SH02 3個 DI/O數(shù)字擴展模塊6ES7223-1BL22-0XA8 3個 AI/O模擬擴展模塊6ES7 2350-KD220XA8 1個 AO數(shù)字擴展模塊 6ES7 232-0HB220XA8 2個 M440 2.2KW變頻器 6SE644 2DU222BA1 2個 M440 1.5KW變頻 6SE644 2DU215BA1 1個 M440 3.0KW變頻器 6SE644 2DU230BA1 1個 康沃 220KW變頻器 CVF-G2-4T2200 1個 泓格溫度模塊 I-7018 6個 人機界面 MT510TV4 1個 三、控制系統(tǒng)構(gòu)成 改造前的PLC的選型工作是一件非常關(guān)鍵的事。PLC是核心部件,決定系統(tǒng)的功能,適用性,安全可靠性和價位。根據(jù)現(xiàn)有各制造廠方的經(jīng)典作法,上述系統(tǒng)均采用PC+OMRON中型PLC+專用電路板+OMRON變頻器,或是PC+S7300系統(tǒng)+施奈德變頻器,已有相當數(shù)量的工程實例。但本工程是為一家私營企業(yè)配套,價格既不能高,又不能降低控制性能和安全可靠性,這當然有相當?shù)碾y度。經(jīng)過再三斟酌和周密思考,最終選擇西門子S7-200PLC作控制系統(tǒng)。 本方案是選用S7-200系列 CPU226XP作主控制,溫度控制有大量的DI/DO,增加3塊I/O數(shù)字量模塊。 5臺變頻器用電壓信號作調(diào)速控制,因而選2塊AI/AO模塊。系統(tǒng)需要測速和控制轉(zhuǎn)速,以及距離控制,硬件為編碼器,利用PLC固有的2組A-B高速計數(shù)。由于溫度點實在太多,溫度模塊數(shù)量系統(tǒng)無法容納,另采用泓格串口溫度模塊解決,用自由口通訊。電源用SITOP模塊。 人機界面的選擇,一是流行的做法,由PC機+組態(tài)軟件+大屏幕顯示器,效果極佳。其缺點是WINDOWS操作系統(tǒng)的故障,造成系統(tǒng)的不可靠,且成本較貴。另一個方案是使用西門子的人機界面OP270,可靠性極高,組網(wǎng)方便,但成本更貴。人機界面選e-VIEW 10.4”彩色, 經(jīng)濟實惠,滿足需要。 整個控制系統(tǒng)由4臺控制柜和一個立柱式人機界面操作箱組成。操作箱裝有人機界面,旋紐開關(guān),信號燈,及蜂鳴器等,相距30M,通過PPI通訊電纜與PLC相聯(lián)。PLC控制柜裝有PLC,模塊, 小型斷路器,開關(guān)電源模塊,繼電器等,是整個系統(tǒng)的控制中樞。另一臺是傳動控制柜,裝有AOP面板,溫度表、電壓表、控制開關(guān)、信號燈等,柜內(nèi)安裝小型斷路器、接觸器、熱繼電器、開關(guān)電源、變壓器、電磁閥電源、及4個變頻器。中間2個加熱控制柜,裝有大型斷路器開關(guān),大量SSR模塊,快速熔斷器,異性鋁材散熱器,散熱風扇等。硬件品質(zhì)對整體設(shè)備可靠性有重大影響,必須堅持選擇有認證的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。選擇有ISO認證的廠家通過OEM形式整體制造控制箱,控制柜。只有從整體制造的各個環(huán)節(jié)嚴格把關(guān),才能打造設(shè)備整體的可靠性??刂圃O(shè)備整體外觀見上面圖:
[IMG=控制設(shè)備整體外觀圖]/uploadpic/tech/2007/12/2007122414365399455D.jpg[/IMG]
四、控制系統(tǒng)功能及要點 平鋼化控制第一個特點是具有大量的加熱爐溫度檢測和溫度控制調(diào)節(jié)回路。平鋼化工藝中溫控系統(tǒng)呈矩陣分布,是一個具有36個熱電偶檢測點和36個SSR(固態(tài)繼電器)溫度調(diào)節(jié)回路的系統(tǒng)。與一般系統(tǒng)相比,的確很龐大。大量的溫度點使我們檢測只能選擇現(xiàn)場測溫模塊。6個測溫模塊在現(xiàn)場貼近熱電偶分布式安裝,以降低干擾,節(jié)約補償導線。利用CPU226XP 通訊口1與6個測溫模塊組成主從式自由口通訊網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)測溫模塊提供的通訊協(xié)議,進行專用的通訊程序編制,實現(xiàn)通訊。PLC通過輪詢,現(xiàn)場各點溫度實時值進入PLC儲存器。輸出的控制對象為SSR,進行固定周期的通斷比控制,所以占用數(shù)字輸出點36個。由于CPU226同時只能開啟8個PID通道,如果交替使用,反應(yīng)速度慢,程序冗長,效果不見得好,因此改用模糊控制。將給定溫度和測量溫度相比較,查表,得到相應(yīng)的通斷比控制值輸出。作出一個帶參數(shù)的溫控子程,可方便多次調(diào)用。整個生產(chǎn)過程中,溫度基本保持恒定不變。通過硬件和編程的結(jié)合,系統(tǒng)解決了多溫度點控制回路的技術(shù)難點。 平鋼化控制第二個特點是具有能夠靈活多變,適應(yīng)多種不同鋼化工藝需要的順序控制。生產(chǎn)過程的上片,自動往復加熱,往復急冷,往復吹風,取片五個工藝階段,決定本系統(tǒng)是按一定時間順序為基礎(chǔ)和外部給定為條件的順控程序。PLC的編程根據(jù)平鋼化工藝控制的特點, 5個主要工序形成步序核心控制。S7200順控(SCR)指令為編制順控提供理想方式,簡化程序,條理清晰,實現(xiàn)結(jié)構(gòu)化,模塊化,安全可靠,同時增加程序可讀性。在不同的步序段中,各階段時間設(shè)置和轉(zhuǎn)速,距離控制是通過人機界面和現(xiàn)場眾多鍵控,能夠方便靈活地進行多種設(shè)置組合,來確定要完成的工藝。在不同的步序時間段,根據(jù)不同情況,控制傳動電機的啟動、加速、運動、減速、距離到時反向、正向,控制風機的啟動、加速、高速運轉(zhuǎn)、減速、停止,調(diào)用多個子程及中斷程序,完一個接一個的單項功能。步序象是一個傳送鏈,當一批玻璃進入往復急冷后工序后,程序控制又一批玻璃開始進爐加熱步序,形成一個連續(xù)不斷的生產(chǎn)線。順控程序的編程并非難點,重要的是步序必須安全可靠,有時單一轉(zhuǎn)移條件是不夠的,需要采取一定的措施和多重判斷,增強保護。一些關(guān)鍵部分,增加了必要的連鎖。 由多個編碼器、光電開關(guān)和變頻器組成的給定同步速度控制和長度、距離測量控制系統(tǒng),是平鋼化控制的第三個特點。測量一批被加工玻璃的總長度,是在加熱段和風柵段往復運動控制的基礎(chǔ)。用爐前光電開關(guān),編碼器與PLC高速計數(shù)口,及軟件配合可測量玻璃長度。首塊玻璃前沿通過光電開關(guān)時起,編碼器從零計數(shù),到進爐距離到位前,最后一塊玻璃后沿通過光電開關(guān)時結(jié)束,記錄編碼器脈沖數(shù),乘系數(shù)(mm/脈沖),可得到玻璃總長。如同計算玻璃長度,爐內(nèi)所有距離在PLC中是以脈沖數(shù)為單位來計算。高速計數(shù)判斷進爐距離(脈沖數(shù))到位后,通過中斷,控制改變變頻器運動方向和速度,玻璃反方向運動,高速計數(shù)變向作減計數(shù)。爐內(nèi)可設(shè)定的有效距離與玻璃總長之差,即玻璃的反向運動距離。當計數(shù)器檢測到這一距離(脈沖數(shù)),產(chǎn)生中斷,再次改變變頻器運動方向和速度,玻璃重新改正方向運動,多次的翻來覆去形成玻璃在爐內(nèi)的多次反復擺動。為保持運動的平穩(wěn)和到位準確,在正反向到位前的一段距離,有一段勻減速運動。當加熱時間到達時,風機高速運行,程序停止擺動控制,控制主傳動和風柵傳動同步向風柵段方向運動。在進入風柵段同時,往復急冷步序開始計時,風柵編碼器開始清零計數(shù),玻璃在風柵平臺上,以在加熱爐內(nèi)同樣的方式,反復擺動,急冷使玻璃迅速鋼化。當急冷時間到,玻璃繼續(xù)擺動,風機減半速。冷卻結(jié)束時間一到,關(guān)風機,風柵傳動和下片傳動同步向前運動,玻璃直至到光電開關(guān)處停止運動,完成一批玻璃鋼化。 系統(tǒng)需要有一個直觀方便靈活的人機界面進行人機對話。平鋼化工藝不算特別復雜,但仍需要有一個能清楚地表達主要工藝流程,玻璃的運動動態(tài)位置,方便靈活直觀地設(shè)置大量參數(shù)的畫面。各階段距離和時間,速度,以及不同的玻璃規(guī)格工藝指標,要求能在不同情況下靈活設(shè)置和調(diào)整,數(shù)值是便于理解的常用物理單位,如速度米/秒,距離mm,時間s,風壓KPa等。而PLC內(nèi)部運動控制的基礎(chǔ)是脈沖數(shù),這需要人機界為我們建立溝通的橋梁。同時需要連續(xù)顯示大量溫度值和各段時間動態(tài)變化。36個溫度控制,即可集中給定,又能分別給定,還可單獨開停測試。各個傳動電機,除滿足自動控制要求外,在畫面里也均可手動開停試驗。為此我們選用10”彩色觸摸屏通過中央畫面,溫度畫面,控制畫面,設(shè)置畫面等來完成上述任務(wù)。通過PPI通訊方式,完成與PLC連接對話。 應(yīng)用中的監(jiān)視畫面見圖:
[IMG=監(jiān)視畫面見圖]/uploadpic/tech/2007/12/2007122414365960530E.jpg[/IMG]
五、系統(tǒng)評價及總結(jié) 自2006年5月份投入使用,至2005年9月,系統(tǒng)歷時長期連續(xù)不間斷的運轉(zhuǎn),顯示了該裝置運行可靠,安全穩(wěn)定,功能強大,適應(yīng)性強,價格經(jīng)濟等優(yōu)點。項目調(diào)試完成后,盡管連續(xù)生產(chǎn),至今為止,尚未提出過要進行任何維修和處理,說明質(zhì)量非常可靠。廠方認為,該項目首先為企業(yè)創(chuàng)建了巨大的效益。同時提高了本廠的自動化水平,集中控制,顯著提高操作水平和工藝水平??煽啃源蟠笤黾?,系統(tǒng)安全穩(wěn)定。單耗大幅度降低,在同行創(chuàng)出高水平。 六、應(yīng)用體會 通過這一項目全過程的設(shè)計、編程、調(diào)試及反復實踐,對S7-200 PLC應(yīng)用特點有了更為深刻的認識: 1.S7-200 PLC價格經(jīng)濟實用,體積輕巧,功能強大,擴展模塊齊全。特別是CPU22X XP CN系列出世,同等規(guī)模系統(tǒng),性價比更高。因此更適合大量采用到較復雜的項目當中。 2.通訊能力超強,形式簡單,并有多種擴展方式,自由口能力強,可與多家串口產(chǎn)品通訊組網(wǎng),足以完成項目的特殊需要。本項目即一種具體應(yīng)用。 3.煙臺平鋼化控制系統(tǒng)的成功實現(xiàn),為平鋼化控制實現(xiàn)低成本自動化,開辟了一條低投入,高效益、易普及的新路。 4.由于項目時間的限制,硬件和技術(shù)準備的不足,本項目中原打算變頻器用USS通訊形式控制轉(zhuǎn)速的方式,未能實現(xiàn),實在遺憾。唯有今后更加努力。

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