技術(shù)頻道

娓娓工業(yè)
您現(xiàn)在的位置: 中國傳動網(wǎng) > 技術(shù)頻道 > 技術(shù)百科 > 淺析干擾引起位移傳感器故障的處理方法

淺析干擾引起位移傳感器故障的處理方法

時間:2007-11-20 16:11:00來源:mawei

導(dǎo)語:?改造后的液壓AGC系統(tǒng)將會進(jìn)一步的提高鋼板的同板差及異板差,更好地實現(xiàn)鋼板的實物質(zhì)量的提高。
摘 要 :圍繞位移傳感器的故障現(xiàn)象以及對液壓AGC系統(tǒng)的影響所采取的各種檢測、試驗方法,從而最終找出問題所在,恢復(fù)了液壓AGC系統(tǒng)的正常使用。 1 引言 南鋼中板廠建成于1976年,1986年正式投產(chǎn),1994年9月增建一架2500mm四輥可逆式軋機,其控制系統(tǒng)由第一重型機械集團(tuán)公司設(shè)計院設(shè)計、調(diào)試并投入使用,形成三輥勞特式軋機粗軋、四輥軋機精軋的中板生產(chǎn)線,至2002年底已經(jīng)達(dá)到年產(chǎn)量80萬噸的規(guī)模。產(chǎn)品規(guī)格為:5-25×1500-2200×6000-12000mm,最大毛邊板長度23m, 主要品種有:普碳板、船板(A級、B級、A32、A36)、容器板、鍋爐板、低合金結(jié)構(gòu)板、橋梁板(16Mnq、Q345qC、Q235qC)等。為滿足品種開發(fā)和提高產(chǎn)品實物質(zhì)量的要求,2002年12月又對2500mm四輥可逆式軋機的液壓壓下控制系統(tǒng)(簡稱液壓AGC系統(tǒng))進(jìn)行了改造。該控制系統(tǒng)是由東北大學(xué)國家重點實驗室進(jìn)行設(shè)計、調(diào)試并于當(dāng)年投入使用。改造后的液壓AGC系統(tǒng)將會進(jìn)一步的提高鋼板的同板差及異板差,更好地實現(xiàn)鋼板的實物質(zhì)量的提高。 2 液壓AGC系統(tǒng)構(gòu)成 該系統(tǒng)由2級計算機控制系統(tǒng)組成,其中1級為軋機HAGC(HYDRALIC AUTOMATIONAL GAUGE CONTROL)基礎(chǔ)自動化系統(tǒng);2級為軋機HAGC過程控制系統(tǒng)。軋機AGC過程控制系統(tǒng)的過程計算機采用美國COMPAQ 服務(wù)器系統(tǒng)1臺,鏡像磁盤陣列3*40GB;過程計算機與基礎(chǔ)自動化級PLC通過工業(yè)以太網(wǎng)相連,同時連接有2臺終端,分別安裝在軋機和過程機室各1臺,用于過程監(jiān)視和控制。 軋制區(qū)基礎(chǔ)自動化的主要功能為AGC和控制軋制;采用西門子S7-400/FM458 PLC及PROFIBUS-DP遠(yuǎn)程I/O ET200系統(tǒng)。計算機控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖如圖1所示。該系統(tǒng)所用的頂帽傳感器和液壓缸位移傳感器是采用美國MTS Systems Corporat公司的磁致伸縮數(shù)字式絕對位移傳感器,具有高精度(分辨率2μm)、耐高溫、防護(hù)等級高、非接觸、無磨損、免標(biāo)定、SSI接口輸出的特點。頂帽傳感器用來測量壓下絲杠的位移,操作側(cè)(OS)和傳動側(cè)(DS)各一個。傳感器安裝在壓下絲杠的頂端,絲杠中心開孔,可直接測量絲杠的靜態(tài)、動態(tài)位移,為非接觸式測量。
圖1 S7-400/FM458 壓下控制系統(tǒng)框圖
每個液壓缸安裝2個MTS位移傳感器,采取外置對角安裝,不僅能測量液壓缸的位移,而且能夠測量液壓缸的偏擺,這種外置式安裝方法便于檢查、維護(hù)和更換。本系統(tǒng)采用的德國HYDAC油壓傳感器,具有精度高輸出穩(wěn)定的特點。液壓缸位移傳感器是用來作為液壓壓下系統(tǒng)的位置反饋,如果該位置反饋不準(zhǔn)確會直接影響軋鋼過程中的擺輥縫,導(dǎo)致輥縫異常直接影響中板軋機的生產(chǎn)。 3 問題及排除方法 3.1 輥縫顯示不準(zhǔn) 2003年3月25日本廠將操作側(cè)液壓缸拉出來更換球面墊,3月26日下午軋機操作工反映輥縫顯示不準(zhǔn),存在輥縫跑的現(xiàn)象,經(jīng)過PLC在線監(jiān)視及分析,我們發(fā)現(xiàn)操作側(cè)液壓缸出口MTS位移傳感器讀數(shù)在位移并沒有發(fā)生變化的情況下開始出現(xiàn)跳變的現(xiàn)象,跳變的典型值是從70突然跳到60,有時能立即跳回去,有時會在該位置穩(wěn)定一段時間,而且這種跳變沒有任何規(guī)律,可以發(fā)生在軋鋼過程中,也可以發(fā)生在軋鋼間隙,可以發(fā)生在咬鋼瞬間,也有的是在拋鋼瞬間,可以發(fā)生在軋機轉(zhuǎn)動的情況下,也可以發(fā)生在壓下電機運行的時候,這種液壓位置的不穩(wěn)定導(dǎo)致了輥縫的不穩(wěn)定,嚴(yán)重影響了正常生產(chǎn),迫使我們不得不停止液壓壓下系統(tǒng)的使用,只能采取電動軋鋼。通過跟蹤我們得到了傳感器讀數(shù)的趨勢圖,如圖2所示。我們采取了以下幾種方法進(jìn)行故障排除。 3.2 故障排除 (1) 測量4個液壓缸位移傳感器時鐘信號及數(shù)據(jù)信號,時鐘信號都在直流2.8V左右,交流0.123V左右;數(shù)據(jù)信號都在直流2.8V左右,交流0.245V左右。由此可以判斷PLC時鐘及MTS數(shù)據(jù)位收發(fā)脈沖回路均正常。 (2) 檢查操作側(cè)出口傳感器的安裝螺釘,全部完好。說明傳感器的安裝沒有問題。
圖2 MTS位移傳感器讀數(shù)趨勢圖
(3) 檢查傳感器的外部電纜,既沒有短路現(xiàn)象對地絕緣也極好。檢查液壓缸接線盒及牌坊頂端子箱內(nèi)的接線,接線情況較好,并將所有信號線的屏蔽層可靠接地,現(xiàn)象依然。 (4) 將操作側(cè)出口位移傳感器更換,新的位移傳感器的讀數(shù)仍然出現(xiàn)隨機跳變。 (5) 將操作側(cè)入口與出口位移傳感器接線在接線盒內(nèi)進(jìn)行對調(diào),發(fā)現(xiàn)出口MTS仍然出現(xiàn)隨機跳變。說明從牌坊頂端子箱至液壓缸接線盒之間的電纜沒有問題。 (6) 將操作側(cè)出口位移傳感器與傳動側(cè)入口位移傳感器對調(diào),發(fā)現(xiàn)操作側(cè)出口MTS仍然出現(xiàn)隨機跳變,入口傳感器正常。傳動側(cè)傳感器也正常。說明MTS位移傳感器是好的。 (7) 在PLC柜內(nèi)將操作側(cè)兩位移傳感器所接通道進(jìn)行對調(diào),發(fā)現(xiàn)出口MTS仍然出現(xiàn)隨機跳變,入口傳感器正常。說明模板通道沒有問題。 (8) 將操作側(cè)出口MTS傳感器從牌坊頂至液壓缸接線盒之間專用線更換,發(fā)現(xiàn)操作側(cè)出口MTS仍然出現(xiàn)隨機跳變,入口傳感器正常。再次說明該段電纜沒有問題。 (9) 在PLC柜內(nèi)將操作側(cè)與傳動側(cè)位移傳感器所接通道進(jìn)行整體對調(diào),發(fā)現(xiàn)操作側(cè)液壓缸出口MTS仍然出現(xiàn)隨機跳變,其他傳感器正常。說明模板沒有問題。 (10) 我們仔細(xì)分析了每種測試過程及傳感器的安裝位置,發(fā)現(xiàn)操作側(cè)液壓缸出口位移傳感器所處的環(huán)境溫度是最惡劣的。因此將操作側(cè)出口傳感器通冷卻水,正在劇烈跳變的現(xiàn)象馬上消失,繼續(xù)投用液壓系統(tǒng),可過了四五天操作側(cè)出口傳感器又開始跳變。 (11) 將FM458及EXM438模板全部換成新模板,操作側(cè)出口MTS仍然出現(xiàn)隨機跳變的現(xiàn)象,進(jìn)一步說明PLC模板沒有問題。 (12) 取出一個新的MTS位移傳感器將其位置固定住,直接接在軋機牌坊頂?shù)亩俗咏泳€箱內(nèi),系統(tǒng)上電后經(jīng)過觀察,我們發(fā)現(xiàn)位置被固定住的傳感器,其讀數(shù)應(yīng)該保持不變,卻隨著軋鋼的過程發(fā)生隨機的跳變。于是我們將該傳感器拿到PLC電氣柜后面直接接入PLC模板通道,經(jīng)過連續(xù)跟蹤觀察我們發(fā)現(xiàn)該傳感器的讀數(shù)紋絲不動,非常穩(wěn)定,由此我們得出結(jié)論:只有從PLC電氣柜至軋機牌坊頂?shù)亩俗咏泳€箱之間的電纜確實有著不可測量的干擾現(xiàn)象存在。 4 處理方法 將MTS位移傳感器的連接電纜全部重新鋪設(shè)單獨橋架,電纜全部更換,蓋好橋架蓋子,所有屏蔽層可靠接地,完全杜絕干擾信號。事實證明改進(jìn)措施完成以后,再也沒有發(fā)生過類似的現(xiàn)象。 5 結(jié)束語 作為一個電氣維護(hù)人員,我們要不斷的學(xué)習(xí)新的知識,并將之運用到實際工作中去,勇于探索不斷實踐,才能更好的解決好實際工作中遇到的各種疑難雜癥。。安裝時,硬件要嚴(yán)格把關(guān),防止硬件埋下隱患,遺留禍根。出現(xiàn)故障后應(yīng)詳細(xì)記錄,以便防止虛假信號或現(xiàn)象出現(xiàn),產(chǎn)生麻痹大意的情緒,對真正的故障排查產(chǎn)生影響,只有這樣我們才能維護(hù)好每一個設(shè)備。

標(biāo)簽:

點贊

分享到:

上一篇:采用TD3100變頻器實現(xiàn)的高精...

下一篇:微能WIN-V63矢量控制變頻器在...

中國傳動網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:凡本網(wǎng)注明[來源:中國傳動網(wǎng)]的所有文字、圖片、音視和視頻文件,版權(quán)均為中國傳動網(wǎng)(m.u63ivq3.com)獨家所有。如需轉(zhuǎn)載請與0755-82949061聯(lián)系。任何媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載使用時須注明來源“中國傳動網(wǎng)”,違反者本網(wǎng)將追究其法律責(zé)任。

本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,均來自互聯(lián)網(wǎng)或業(yè)內(nèi)投稿人士,版權(quán)屬于原版權(quán)人。轉(zhuǎn)載請保留稿件來源及作者,禁止擅自篡改,違者自負(fù)版權(quán)法律責(zé)任。

網(wǎng)站簡介|會員服務(wù)|聯(lián)系方式|幫助信息|版權(quán)信息|網(wǎng)站地圖|友情鏈接|法律支持|意見反饋|sitemap

傳動網(wǎng)-工業(yè)自動化與智能制造的全媒體“互聯(lián)網(wǎng)+”創(chuàng)新服務(wù)平臺

網(wǎng)站客服服務(wù)咨詢采購咨詢媒體合作

Chuandong.com Copyright ?2005 - 2024 ,All Rights Reserved 深圳市奧美大唐廣告有限公司 版權(quán)所有
粵ICP備 14004826號 | 營業(yè)執(zhí)照證書 | 不良信息舉報中心 | 粵公網(wǎng)安備 44030402000946號