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西門子變頻器在1250縱剪上的應用

時間:2007-12-13 10:07:00來源:mawei

導語:?這些技術的應用保證了這條線經(jīng)濟上合理,技術上先進,滿足銅帶分條的質(zhì)量要求,更為可靠,簡便,節(jié)能。
1.概述 1250縱剪機是為滿足高精度銅板帶的加工,進行銅帶分條、切邊,生產(chǎn)高精度帶材的機械,對成品寬度偏差、成品毛刺高度、卷取后帶材塔形度(整卷) 、錯層、側(cè)彎、表面擦傷等有一定要求。一般來說,其主要工藝流程是:開卷、剪切、張力產(chǎn)生、卷取等,中間輔以上料、校平、剪切板頭、緩沖、引導、收卷廢邊、分卷、出料等過程。 設備在工作時開卷機處于自動送料狀態(tài),帶材經(jīng)側(cè)向引導機構進入圓盤剪剪切成帶狀條料,切下來的廢邊同時由廢邊機收卷,帶狀條料通過緩沖活套坑后進入張力站,然后由卷取機把帶材整齊地卷成筒狀,最后由卸料小車把料卷卸到儲料臺上。 2.profibus總線技術 Profibus(Process Field bus),是一種用于工廠自動化車間級監(jiān)控和現(xiàn)場設備層數(shù)據(jù)通信與控制的現(xiàn)場總線技術,可實現(xiàn)現(xiàn)場設備層到車間級監(jiān)控的分散式數(shù)字控制和現(xiàn)場通信。 Profibus協(xié)議的結(jié)構根據(jù)ISO7498國際標準以開放系統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)絡OSI為參考模型,Profibus-DP(分散型外圍設備)只用了第一層、第二層和用戶接口。第一層-PHY,規(guī)定了線路介質(zhì)、物理連接的類型和電氣特性。Profibus-DP通過差分電壓輸出的RS485實現(xiàn)電流連接。在線性拓撲結(jié)構下采用雙絞線連接。第二層-MAC,描述了連接到傳輸介質(zhì)的總線存取方法。Profibus-DP采用一種混合訪問方法。第二層-FLC,規(guī)定了對低層接口。第二層-FMA1/2完成第二層-MAC特定總線參數(shù)設定和第一層設定。 Profibus-DP是采用主從通訊和令牌通訊的,主站和從站之間靠主站的查詢和從站的響應進行通訊。主站和主站之間靠得到總線控制權(令牌)進行通訊。RS-485是Profibus-DP最常用的一種,通稱為H2,采用屏蔽雙絞銅線電纜,只要符合Profibus-DP協(xié)議的設備都可以掛在總線上。RS-485每段最多32個站點, 帶中繼器最多可到127點。傳輸可選9.6kbps~12Mbps, 最大距離12Mbit/s時為100m,用中繼器可以加大傳輸距離,網(wǎng)絡最大傳輸距離可達90km。Profibus是一種國際化、開放式、不依賴于設備生產(chǎn)商的現(xiàn)場總線標準。另外一種傳輸介質(zhì)是光纖FO傳輸,它用于干擾很大地環(huán)境。 Profibus-DP:主要用于現(xiàn)場級的高速數(shù)據(jù)傳輸、解決自動控制系統(tǒng)(如PLC、PC等)通過高速串行總線與分散的現(xiàn)場設備(I/O、驅(qū)動器、閥門等)之間的通信任務。使用 Profibus-DP可取代現(xiàn)場的24V或0-20mA的并行信號傳輸技術。 另外,Profibus-FMS(現(xiàn)場總線技術規(guī)范):用于過程控制站和操作員站之間的高數(shù)據(jù)量通訊,主要是解決車間監(jiān)控級通訊任務。Profibus-PA(過程自動化):主要用于工業(yè)防爆現(xiàn)場。 3.系統(tǒng)構成 本系統(tǒng)的網(wǎng)絡結(jié)構圖如下:
3.1硬件構成: 操作員站(HMI):研華IPPC9150T 可編程控制器:S7-300,CPU315;ET200等 西門子矢量型變頻調(diào)速器6SE70 3.2軟件構成: wincc6.0、step7 V5.3、Drive ES Basic V5.1 4.系統(tǒng)主站 4.1.操作員站(HMI)(二類主站) 操作員站位于現(xiàn)場操作臺內(nèi),在采用研華工控機插入CP5611網(wǎng)卡,CP5611自身不帶微處理器,是短PCI卡,可運行多種軟件包,軟件平臺為Windows 2000,上位監(jiān)控工控組態(tài)軟件為wincc6.0 (Windows Control Center)是Windows環(huán)境下面向?qū)ο蟮?2位工業(yè)控制組態(tài)軟件,它適合任何自動化控制系統(tǒng),支持多種PLC系統(tǒng)。操作員站上能直觀地一方面進行生產(chǎn)操作,比如:來料寬度、厚度,張力,速度等,一方面進行監(jiān)控生產(chǎn)過程中的各參數(shù),比如:速度,張力,卷徑等,可以通過棒圖、趨勢曲線等來監(jiān)控各參數(shù)的變化趨勢,有利于對生產(chǎn)過程的全面了解和準確及時地進行故障判斷。 4.2S7-300CPU315-2DP可編程序控制器(一類主站) S7-300 CPU315作為控制級核心,具有DP和MPI口,采用Profibus-DP現(xiàn)場總線通訊連接各傳動系統(tǒng)和分站。其主要功能有: 在電控室的工控機、PLC是建立在現(xiàn)場總線 Profibus網(wǎng)絡基礎上的,在PLC上插有通訊網(wǎng)卡為CP343-1,連接到上層信息管理網(wǎng)絡,在二級計算機上插入CP1613網(wǎng)卡與PLC通訊,同時插入以太網(wǎng)卡與工廠三級網(wǎng)絡相連,接收和發(fā)送有關生產(chǎn)信息;而另一塊為S7-315自帶的DP口,連接到底層設備控制網(wǎng)絡Profibus-DP。底層設備控制網(wǎng)絡主要作用是控制整個工藝流程和相應運動,通過現(xiàn)場工業(yè)總線 Profibus網(wǎng)絡,使工藝控制系統(tǒng)的ET200和各變頻器發(fā)出的控制指令,控制各自相應設備動作。同時, 每臺ET200和各變頻器一方面通過網(wǎng)絡把自己的狀態(tài)信息發(fā)送到相關的PLC上,另一方面通過網(wǎng)絡接受到其它ET200和各變頻器的狀態(tài)信息,以決定下一步動作,保證剪切線連續(xù)正常生產(chǎn)。 4.3二級計算機中: 主要提供數(shù)據(jù)歸檔、工藝參數(shù)歸檔,自動生成班次,月報、年報或按品種規(guī)格生成的統(tǒng)計報表,和故障反饋及處理。同時可與工廠工業(yè)以太網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)。軟件平臺為Windows 2000,上位監(jiān)控工控態(tài)軟件為wincc6.0,并且二級計算機中某些權限比操作員站上的高。 5.系統(tǒng)從站 5.1ET200M(從站) 各傳感器信號和大量地I/O設備就近接入Profibus現(xiàn)場子站,通過IM153模塊的DP口同PLC通訊,這樣可以最大限度的減少現(xiàn)場接線工作,簡化現(xiàn)場布線的復雜性,同時,可以減少信號衰減和各種干擾對信號的影響。 5.2交流傳動系統(tǒng)(從站) 交流變頻調(diào)速技術優(yōu)越的調(diào)速性能和顯著的節(jié)能效果,使其成為現(xiàn)代化電氣傳動的主要發(fā)展方向之一。本系統(tǒng)采用矢量控制型SEMENS 6SE70系列控制器,其特點: 1)標準化及模塊化。整個變頻器的結(jié)構非常緊湊,主板及擴展板都有是通過總線插槽連接,各組件接近,便于維修。由于集成度的提高,使裝置具有很高的可靠性。 2)適應電源電壓波動范圍廣,能自動適應電網(wǎng)頻率變化45-65HZ。 3)具有很強的自診斷處理功能,提供有關故障原因的補充信息,維護方便。 4)可采用USS、Profibus-DP、Simolink等多種方式通訊及聯(lián)網(wǎng)。 5)32位CPU全數(shù)字控制,組態(tài)功能豐富。 6)可針對具體交流電機進行優(yōu)化,以達到優(yōu)良的控制性能。 7)頻率精度高,達到0.001Hz,頻率范圍寬,可以輸出0-600Hz的頻率。 在交流傳動中一般使用獨立的變頻器裝置驅(qū)動都需增加回饋單元或制動電阻。采用回饋單元方式,其投入成本高,電路復雜,維護困難。采用制動電阻因為能量全部消耗在制動電阻上,是一種不經(jīng)濟的方式。因此,采用共用直流母線可以自適應調(diào)整不同條件下被拖電動機的制動力矩。在剪切線生產(chǎn)中,由于帶材的張力作用,開卷機進入了再生發(fā)電制動狀態(tài),發(fā)出的電能經(jīng)續(xù)流二極管整流變成直流回饋到直流母線,將制動能量供給其他逆變器,電能節(jié)約也相當可觀,比采用制動電阻方式節(jié)電約30%。另外,采用直流母線技術比各獨立變頻器總投資節(jié)約20%。
6.系統(tǒng)組態(tài)和參數(shù)設置 以卷取機為例,將剪切后的帶材,以定機列速度進行卷取,卷取實現(xiàn)張力梯度控制,梯度0-50%。 n = V/( D*π)*i M=(T*D/2)/ i 式中:D卷材直徑,i傳動比,采用矢量控制對T(張力) 、V(線速度)適時控制,同時有M(轉(zhuǎn)矩)、n(轉(zhuǎn)速)信號輸出,保證了系統(tǒng)對張力和速度(0.5%)的精確控制。
以上列出部分速度、轉(zhuǎn)矩的梯形圖,其他的如動態(tài)補償模塊、靜態(tài)補償模塊限于篇幅、技術等因素,不在列出,將速度、轉(zhuǎn)矩給定值轉(zhuǎn)化為傳動模塊規(guī)定的量剛值,并由PLC傳輸給傳動模塊進行控制。 6SE系列變頻器/逆變器在CUVC主板上通過ADB板上插入CBP2總線適配器連接到Profibus總線上,CBP2具有電隔離的RS485口,變頻器通過CBP2的九針SUB-D的插接器連到Profibus總線上。主站能通過它對變頻器進行運行控制操作、調(diào)節(jié)運行頻率、更改變頻器的功能碼、讀取變頻器的運行狀態(tài)。變頻器也通過CBP2反饋對主站控制信號的應答信號,主站可以根據(jù)變頻器的應答信號判斷控制信號執(zhí)行情況。 通過Drive ES Basic V5.1軟件對變頻器進行參數(shù)設置, 在周期性的通訊中,Profibus-DP使用PPO(對象過程類)類型作為數(shù)據(jù)傳遞的格式。它有5種PPO類型,根據(jù)信息量大小選擇PPO類型,其報文中有用數(shù)據(jù)為PKW和PZD,PKW為參數(shù)識別值區(qū),最多4個字,主要是讀寫參數(shù) ,PZD為過程數(shù)據(jù)區(qū),最多10個字,如:電流、速度的設定和反饋值等,主要是設定值和狀態(tài)值。本條線采用的是PPO2類型,使參數(shù)P060=2,并存儲在EEPROM中,參數(shù)便恢復到缺省值(工廠設定值),此后便可根據(jù)現(xiàn)場和工藝要求設定各裝置參數(shù)。主要參數(shù)為P100控制模式, P101電機額定電壓,P102電動機的額定電流,P107電動機的額定頻率Hz,P108電動機的額定速度,以及各種工藝參數(shù)的選擇設置等,參數(shù)P734與數(shù)據(jù)塊DB建立數(shù)據(jù)連接,P918變頻器地址等設定,然后下載到相應變頻器,這樣PLC就可以與變頻器建立通訊鏈接,本例是在STEP7中的OB1組織塊中調(diào)用SFC14“DPRD_DAT”、SFC15“DPWR_DAT”系統(tǒng)功能塊同變頻器進行讀、寫數(shù)據(jù)交換,梯形圖如下。
7.結(jié) 論 Profibus現(xiàn)場總線技術,極大地節(jié)約了控制電纜,使現(xiàn)場布線的復雜性有效的簡化,系統(tǒng)結(jié)構更為清晰,節(jié)約了成本,同時也大大縮短了施工、調(diào)試時間。西門子6SE系列變頻器的矢量控制,提高控制系統(tǒng)性能水平,如控制精度和動態(tài)響應時間。公共直流母線的采用則可利用開卷機的再生發(fā)電,降低整個機組的能耗。這些技術的應用保證了這條線經(jīng)濟上合理,技術上先進,滿足銅帶分條的質(zhì)量要求,更為可靠,簡便,節(jié)能。

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