摘要:本文介紹了IPC-PF-1s回饋制動(dòng)單元應(yīng)用于離心機(jī)變頻調(diào)速控制系統(tǒng)的基本情況。
關(guān)鍵詞: 變頻器 能量反饋 制動(dòng)單元 節(jié)能
Abstract: This article introduces the basic application of IPC-PF-1s power feedback braking unit in the variable-frequency controled system of centrifugal machine。
Key words: inverter power feedback braking unit energy saving
一、前言
石藥集團(tuán)維生藥業(yè)(石家莊)有限公司是全球最大的Vc生產(chǎn)企業(yè)之一。自1995年成立以來(lái),隨著公司生產(chǎn)能力的不斷發(fā)展,生產(chǎn)設(shè)備的自動(dòng)化水平隨著科技的進(jìn)步一直在不斷提高,始終保持在同行業(yè)的前列。由于Vc產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)周期長(zhǎng),生產(chǎn)規(guī)模大,是用電大戶,電費(fèi)是影響生產(chǎn)成本的主要因素之一。公司十分重視節(jié)電工作,積極采用新的電氣控制技術(shù)及新設(shè)備,來(lái)增強(qiáng)企業(yè)在市場(chǎng)中競(jìng)爭(zhēng)力。變頻調(diào)速、電能回饋制動(dòng)等先進(jìn)的技術(shù)在公司主要設(shè)備上得到大量的應(yīng)用。下面將就公司在離心機(jī)降速時(shí)利用反饋制動(dòng)單元進(jìn)行節(jié)能利用的情況進(jìn)行介紹。
二、反饋制動(dòng)單元應(yīng)用
1、離心機(jī)設(shè)備制動(dòng)情況
離心機(jī)是Vc生產(chǎn)過(guò)程中的一種主要料液分離設(shè)備,離心機(jī)的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量很大,啟動(dòng)及停止過(guò)程緩慢。因此,較大容量的離心機(jī)都采用變頻器控制,使升速過(guò)程及速度的控制都能夠得到較好的實(shí)現(xiàn)。公司內(nèi)離心機(jī)電機(jī)功率從18.5KW到200 KW不等,全部采用變頻調(diào)速控制,使得工藝控制能夠很好的實(shí)現(xiàn)。絕大多數(shù)離心機(jī)采用變頻器加電阻能耗制動(dòng)控制方式運(yùn)行,這樣既可以提高速度控制精度,又能減少降速時(shí)間,提高工作效率。其工作原理如下:離心機(jī)升速時(shí),變頻器帶動(dòng)離心機(jī)電動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn),根據(jù)實(shí)際工藝控制條件,設(shè)定離心機(jī)的轉(zhuǎn)速;而離心機(jī)降速時(shí),變頻器的設(shè)定制動(dòng)時(shí)間較短,由于離心機(jī)的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量很大,離心機(jī)的轉(zhuǎn)鼓帶動(dòng)電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng),此時(shí)電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速比變頻器的輸出同步轉(zhuǎn)速高,電動(dòng)機(jī)處于發(fā)電狀態(tài)使得變頻器直流母線電壓升高,如果不能把這部分能量消耗掉,使得直流母線電壓保持在正常范圍內(nèi),變頻器將出現(xiàn)直流過(guò)電壓報(bào)警故障而不能正常工作;為了消耗掉這部分再生能量,使用制動(dòng)單元及制動(dòng)電阻互相配合,在制動(dòng)單元檢測(cè)到直流母線電壓超過(guò)正常工作范圍值時(shí),打開(kāi)直流母線和制動(dòng)電阻之間的電路通道,將電動(dòng)機(jī)產(chǎn)生的再生電能消耗在制動(dòng)電阻上,從而避免直流母線電壓上升超過(guò)變頻器的工作電壓上限造成報(bào)警停車,保證降速過(guò)程正常進(jìn)行。
2、反饋制動(dòng)原理
能量反饋逆變,是以高頻電能變換理論為基礎(chǔ),運(yùn)用能量反饋的方法將各種待測(cè)試或進(jìn)入試運(yùn)行階段的獨(dú)立交、直流供電設(shè)備所輸出的能量循環(huán)使用。它既能完成特定負(fù)載的功能,同時(shí)又把無(wú)謂消耗在電阻型功率負(fù)載中的能量,通過(guò)一系列變換,以標(biāo)準(zhǔn)工頻正弦波的形式將負(fù)載能量返回至輸入端,負(fù)載能量的循環(huán)使用率可達(dá)80%以上,從而大大節(jié)約了能源的無(wú)謂消耗和電費(fèi)的支出。
電能回饋制動(dòng)單元的工作原理就是根據(jù)以上理論依據(jù)設(shè)計(jì)而成,在制動(dòng)狀態(tài)時(shí),電機(jī)處于發(fā)電狀態(tài),電能回饋制動(dòng)單元把變頻器直流母線上的電動(dòng)機(jī)再生電能,變換成一個(gè)和電網(wǎng)電源同步同相位的交流正弦波,把電動(dòng)機(jī)再生電能反饋回電網(wǎng),再生利用。一般電能回饋制動(dòng)單元熱損耗為電阻制動(dòng)的5%以下,內(nèi)部裝有電抗器和噪聲濾波器,不會(huì)污染電網(wǎng)和干擾其它設(shè)備,可直接和電網(wǎng)連接使用,其性能安全穩(wěn)定可靠,并且安裝方便,基本上免維護(hù),因?yàn)椴辉偈褂秒娮瑁苊饬酥苿?dòng)單元和電阻故障,同時(shí)由于配電室溫度下降,變頻器故障的機(jī)率降低很多,還能改善配電室環(huán)境,提高電氣控制系統(tǒng)穩(wěn)定性。
公司在1995年首家引進(jìn)了美國(guó)4臺(tái)價(jià)格昂貴的全自動(dòng)離心機(jī),選用了變頻器加電能回饋制動(dòng)單元控制,由于當(dāng)時(shí)的反饋制動(dòng)單元非常復(fù)雜,外商調(diào)試了一個(gè)月才能夠正常使用;能量回饋制動(dòng)單元雖然不再使用電阻耗能制動(dòng),但對(duì)電網(wǎng)質(zhì)量要求很高,并且制動(dòng)時(shí)間較長(zhǎng),約6分鐘,對(duì)環(huán)境溫度的要求也更加苛刻,夏季在空調(diào)的環(huán)境下還需要用電風(fēng)扇正對(duì)著回饋制動(dòng)單元吹風(fēng)才能保障運(yùn)行,電風(fēng)扇一旦出現(xiàn)故障,反饋制動(dòng)單元就會(huì)出現(xiàn)故障,變頻器隨后就會(huì)在停車時(shí)因直流母線過(guò)電壓而報(bào)警停車,公司對(duì)對(duì)這幾臺(tái)離心機(jī)一直小心使用。
1998年到1999年公司進(jìn)行的維達(dá)搬遷中,公司又從美國(guó)進(jìn)口五臺(tái)帶電能反饋制動(dòng)的全自動(dòng)離心機(jī),應(yīng)用功率轉(zhuǎn)換單元作為變頻器直流母線的電源供給單元,并能將變頻器制動(dòng)時(shí)產(chǎn)生的再生電能反饋回電網(wǎng)。此功率轉(zhuǎn)換單元比以前的反饋制動(dòng)單元在性能上有了明顯的提高,功率轉(zhuǎn)換單元不但是電能回饋的主要部件,還是變頻器直流母線直流電源的供給部件,成為變頻器的一個(gè)有機(jī)組成部分,其調(diào)試過(guò)程也變得非常簡(jiǎn)單,降速時(shí)間也大幅度降低,完全滿足了工藝要求(電氣原理圖見(jiàn)圖1)。但是進(jìn)口反饋制動(dòng)單元也存在很大的局限性,那就是價(jià)格昂貴,價(jià)格達(dá)到7萬(wàn)多元,并且維修困難。
3、節(jié)能分析
離心的工作過(guò)程需要進(jìn)料-升高速甩母液-降速洗料-升高速甩母液-降速出料-進(jìn)料……,一批料需要幾次升、降速才能完成一個(gè)生產(chǎn)周期,并且批次之間需要連續(xù)不間斷生產(chǎn),升速及降速過(guò)程非常頻繁,使得大量的電動(dòng)機(jī)再生電能釋放在制動(dòng)電阻上,配用的制動(dòng)電阻會(huì)產(chǎn)生高熱,變頻器和耗能制動(dòng)單元經(jīng)常出現(xiàn)過(guò)熱報(bào)警停車故障,因此,在有制動(dòng)電阻的配電室全部配備了大功率空調(diào)器才能滿足變頻器對(duì)環(huán)境溫度的要求。
公司在2003年到2004年進(jìn)行的技術(shù)改造時(shí),對(duì)5臺(tái)離心機(jī)選用了深圳市加能科技發(fā)展有限公司生產(chǎn)的IPC-PF-1s電能回饋制動(dòng)單元,得到了很好的良好效果,不僅避免了降速時(shí)制動(dòng)電阻大量發(fā)熱的情況,更使降速時(shí)間減少到3分鐘,這樣大大地縮短了離心機(jī)降速時(shí)間,提高了工作效率。通過(guò)檢測(cè),不同的工序每臺(tái)每年節(jié)電量在至少9000度,安裝使用兩年之內(nèi)所節(jié)約的電費(fèi)支出就超過(guò)購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)電能回饋式制動(dòng)單元的投資,即電能回饋制動(dòng)單元的投資回收期不到兩年。
公司在2004年7月,淘汰了4臺(tái)22KW的變頻器耗能制動(dòng)單元及電阻,選用電能回饋制動(dòng)單元進(jìn)行替代。由于電能回饋制動(dòng)單元接線簡(jiǎn)單(主回路原理圖如圖2所示),僅需要將變頻器的直流母線接在電能回饋制動(dòng)單元的直流接線端子上(需要注意接線的直流極性要正確),并將電能回饋制動(dòng)單元的三相交流輸出側(cè)接到變頻器電網(wǎng)輸入側(cè),這樣既能簡(jiǎn)化接線,又能使得電能回饋制動(dòng)單元與變頻器在相同的電源保護(hù)裝置保護(hù)之下。對(duì)于11-55kw的電動(dòng)機(jī),IPC-PF-1s型電能回饋制動(dòng)單元會(huì)自動(dòng)測(cè)量再生電能的大小,自動(dòng)計(jì)算最佳制動(dòng)力矩,不必設(shè)定任何參數(shù),所以調(diào)試過(guò)程簡(jiǎn)潔。
利用電能回饋制動(dòng)單元在更加適應(yīng)工藝要求的同時(shí)大幅地提高了生產(chǎn)效率,減少用電量,相應(yīng)地降低了生產(chǎn)成本。鑒于電能回饋制動(dòng)單元試用的良好效果,公司把電能回饋制動(dòng)單元替代項(xiàng)目列入重點(diǎn)節(jié)能技改項(xiàng)目,計(jì)劃兩年內(nèi)把需要頻繁制動(dòng)的設(shè)備的能耗制動(dòng)方式全部更換成回饋制動(dòng)方式。
目前深圳加能電子科技有限公司生產(chǎn)的能量回饋制動(dòng)單元價(jià)格比進(jìn)口的低數(shù)倍(國(guó)產(chǎn)37KW 回饋制動(dòng)單元約8000元,而進(jìn)口的70000多元),其性能已基本接近進(jìn)口回饋制動(dòng)單元,因此我們認(rèn)為完全可以取代進(jìn)口產(chǎn)品。在此基礎(chǔ)之上,公司準(zhǔn)備和生產(chǎn)廠家合作在功率是90KW和200KW的大型離心機(jī)上試用大功率的回饋制動(dòng)單元,如果能試用成功,將能為公司節(jié)約大量的電費(fèi)支出,并能夠從真正意義上達(dá)到最佳的工藝控制效果。
在大功率離心機(jī)上的成功運(yùn)用,證明在兩年時(shí)間內(nèi)節(jié)省的電力成本就可以收回投資。另一方面,國(guó)家發(fā)改委從政策方面鼓勵(lì)使用變頻回饋制動(dòng)單元,我公司已申報(bào)DSM(電力需求側(cè)管理)項(xiàng)目,河北省發(fā)展改革委員會(huì)委派河北省節(jié)能中心技術(shù)專家已到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證并獲得通過(guò),我公司將得到投資額30%的政府補(bǔ)貼,從而可以進(jìn)一步降低成本,提高投資收益。
三、結(jié)束語(yǔ)
能量反饋式制動(dòng)單元在Vc生產(chǎn)企業(yè)中的成功應(yīng)用,減少設(shè)備故障率的同時(shí)降低了設(shè)備運(yùn)行和維護(hù)成本,節(jié)約了電力費(fèi)用,同時(shí)降低了企業(yè)的生產(chǎn)成本。在企業(yè)的生產(chǎn)中起著非常重要的作用,在推進(jìn)企業(yè)的工藝技術(shù)進(jìn)步的同時(shí)提高了企業(yè)的整體自動(dòng)化水平,最終大大增強(qiáng)了企業(yè)在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力,使企業(yè)常盛不衰。