1 引言
廣東省韶關(guān)鋼鐵集團(tuán)有限公司(以下簡稱韶鋼)位于韶關(guān)市南郊,占地面積8320m2。韶鋼是中國500家最大工業(yè)企業(yè)和國家512家重點(diǎn)企業(yè)之一,世界100家大型鋼鐵企業(yè)排行第95位,具有年產(chǎn)鋼160萬噸以上能力。煉鐵廠是韶鋼的一個(gè)主體生產(chǎn)廠,負(fù)責(zé)公司所需鐵水和鐵塊冶煉。煉鐵廠現(xiàn)有6座高爐,總爐容2405m3,年產(chǎn)生鐵230萬噸。
高爐冶煉鐵水過程中產(chǎn)生大量的熔渣,通常是用大流量的中壓水將其降溫并沖散,同時(shí)輸送到水渣池回收,作為煉鐵生產(chǎn)的副產(chǎn)品。高爐生產(chǎn)是不間斷的,一般情況下每天出鐵15次,在高爐出鐵前、后各放一次渣,兩次出渣時(shí)間約30min,在此時(shí)間內(nèi)要求水沖渣系統(tǒng)的水泵滿負(fù)荷工作,其余時(shí)間水泵只需保持約30%水流量防止管道堵塞即可。
原系統(tǒng)運(yùn)行時(shí),起動前管道進(jìn)出水閥門關(guān)閉,起動后閥門開度約90%,機(jī)組全速運(yùn)行,電網(wǎng)電壓6300V,電機(jī)運(yùn)行電流33A,功率因數(shù)81.6%,耗電功率294kW。不需沖渣水時(shí)通過調(diào)節(jié)閥門在30%來調(diào)節(jié)水流量(此時(shí)電機(jī)電流25A),耗電功率214kW,一方面導(dǎo)致大量的節(jié)能損失,另一方面頻繁操作閥門,致使其使用壽命大大降低,增加了停產(chǎn)更換閥門的時(shí)間,為此我廠決定對4#高爐沖渣泵進(jìn)行改造。
2 系統(tǒng)方案選擇
在選擇調(diào)速方案時(shí),我們曾從節(jié)省投資出發(fā)考慮過使用調(diào)速型液力偶合器,但由于需將原機(jī)組的混凝土基礎(chǔ)全部打掉重新?lián)v制,工作量大、施工周期長,將影響正常生產(chǎn),為此決定采用高壓變頻調(diào)速器。
面對當(dāng)今國內(nèi)外的眾多高壓變頻產(chǎn)品,2001年初,我們組織專業(yè)人員對國內(nèi)外高電壓、大功率的變頻器這一新技術(shù)進(jìn)行了全面慎重的考察論證,最后決定采用國產(chǎn)高電壓、大功率變頻調(diào)速裝置,原因如下:
(1) 目前國產(chǎn)高壓大功率變頻器已具備和國外產(chǎn)品相抗衡的技術(shù)水平;
(2) 更符合中國國情,如:變頻器性能更適合國內(nèi)電網(wǎng)狀況、全中文操作界面等;
(3) 產(chǎn)品備件采購方便;
(4) 售后服務(wù)及時(shí)、周到 ;
(5) 性價(jià)比高于國外同類產(chǎn)品。
通過招標(biāo)形式,我公司選用了國內(nèi)實(shí)力雄厚的成都佳靈電氣制造有限公司生產(chǎn)的JCS-6kV/400kW IGBT直接串聯(lián)高壓變頻器。
3 佳靈IGBT直接串聯(lián)高壓變頻器原理及特點(diǎn)
目前,低壓變頻調(diào)速技術(shù)已比較成熟,但在高壓變頻調(diào)速技術(shù)方面,由于變頻器的核心功率器件耐壓有限,所以高壓變頻器并不象低壓變頻器一樣具有簡單統(tǒng)一的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),從而產(chǎn)生了當(dāng)今各種各樣的結(jié)構(gòu)。
佳靈高壓變頻器由于解決了IGBT直接串聯(lián)這一世界性難題,使其具有和低壓變頻器一樣簡單的結(jié)構(gòu)。該產(chǎn)品成功融入IGBT直接串聯(lián)技術(shù)、正弦波技術(shù)、抗共模電壓技術(shù)和直接速度控制(DSC)技術(shù),使得產(chǎn)品具有與其它形式(單元串聯(lián)多重化、中心點(diǎn)箝位三電平等)產(chǎn)品無法比擬的優(yōu)越性,該產(chǎn)品已被列為“國家重點(diǎn)技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目”。
圖1可以看出:該系統(tǒng)由電網(wǎng)高壓直接經(jīng)高壓斷路器進(jìn)入變頻器,經(jīng)過高壓二極管全橋整流、直流平波電抗器和電容濾波,再經(jīng)逆變器逆變,加上正弦波濾波器,簡單易行地實(shí)現(xiàn)高壓變頻輸出,直接供給高壓電動機(jī)。其優(yōu)點(diǎn)在于:
(1) 整個(gè)系統(tǒng)沒有輸入輸出變壓器,體積小重量輕,僅為其他品牌體積的1/2,減少了基建投資,解決了我廠基建空間不足的實(shí)際情況。
(2) 由于該變頻器結(jié)構(gòu)簡單,無變壓器,所以故障點(diǎn)大大減少,整個(gè)系統(tǒng)效率高,額定負(fù)載效率98%以上。
(3) 采用正弦波技術(shù),大大提高輸出波形質(zhì)量,輸出電壓諧波含量小于3%,特有的共模技術(shù)使整個(gè)系統(tǒng)的共模電壓及輸出du/dt值完全符合MGI的標(biāo)準(zhǔn),消除了電機(jī)振動現(xiàn)象,減小了軸承和葉片的機(jī)械應(yīng)力,不需更換我廠原有的舊電機(jī),無需降容使用。
(4) 采用用直接速度控制技術(shù)(DSC),響應(yīng)速度高于其它同類產(chǎn)品,轉(zhuǎn)矩脈動小,低速仍能保持平滑靜音運(yùn)行。
(5) 可實(shí)現(xiàn)工頻旁路,檢修方便,而且具有完善的系統(tǒng)保護(hù)功能。
4 改造方案
由電機(jī)轉(zhuǎn)速公式可知 :
n=60f×(1-s)/p
其中: s—轉(zhuǎn)差率
n—轉(zhuǎn)子實(shí)際轉(zhuǎn)數(shù)(r/min)
f—電流頻率
p—電機(jī)的極對數(shù)
可見,只要改變電機(jī)的頻率f,就可以實(shí)現(xiàn)電機(jī)的轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié),高電壓大功率變頻器通過控制IGBT(絕緣柵雙極型電力場效應(yīng)管)的導(dǎo)通和關(guān)斷,使輸出頻率連續(xù)可調(diào)。而且是隨著頻率的變化,輸出電流、電壓、功率都將發(fā)生變化,即負(fù)荷大時(shí)轉(zhuǎn)速大,輸出功率大,負(fù)荷小時(shí)轉(zhuǎn)速小,輸出功率也小。
由流體力學(xué)可知:
Q′=Q(n′/n)
H′=H(n′/n)2
P′=P(n′/n)3
當(dāng)泵機(jī)低于額定轉(zhuǎn)速時(shí)節(jié)電為
E=〔1-(n′/n)3〕×P×T(kWh)
式中: n—額定轉(zhuǎn)速
n′—實(shí)際轉(zhuǎn)速
P—額定轉(zhuǎn)速時(shí)電機(jī)功率
T—工作時(shí)間
可見,通過變頻改造,沖渣泵流量Q、壓力H及軸功率P都將發(fā)生較大的改變,不但節(jié)能而且大大提高了設(shè)備運(yùn)行性能。
以上公式為本廠提供了充分理論依據(jù),我廠根據(jù)沖渣泵的實(shí)際特性對其進(jìn)行了具體改造,沖渣泵在沖渣時(shí)工作在49.5Hz,在不沖渣時(shí)工作在25Hz,考慮到工藝對調(diào)速精度要求不是很高,本系統(tǒng)只采用開環(huán)控制并在高爐值班室操作,需沖渣時(shí)給調(diào)節(jié)系統(tǒng)一個(gè)“1”的信號,電機(jī)高速運(yùn)行,不需沖渣時(shí)將此信號取消,電機(jī)低速運(yùn)行,取得了很好的節(jié)能效果。
5 改造后的系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行狀況
變頻器到廠后,我廠技術(shù)人員同成都佳靈電氣制造有限公司派出的技術(shù)人員一道,經(jīng)過幾天的安裝,一次性調(diào)試成功。于2001年11月28日開始正式運(yùn)行,現(xiàn)已累計(jì)運(yùn)行18個(gè)月,經(jīng)過反復(fù)多種測試各運(yùn)行參數(shù)一直正常,變頻器質(zhì)量性能良好,安全可靠,各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到了設(shè)計(jì)要求:
(1) 諧波抑制效果良好。電壓諧波含量小于3%,符合IEEE519-1992和GB/T14549-93標(biāo)準(zhǔn)。
(2) 各種保護(hù)功能完善。過流、過壓、欠壓、故障保護(hù)等功能可靠,并且考慮了外部電網(wǎng)的防雷擊等多環(huán)節(jié)保護(hù)功能。
(3) 各種指示功能完備。具有輸入、輸出電流和電壓、運(yùn)行頻率、故障顯示、運(yùn)行狀態(tài)指示等功能。
(4) 操作簡便。同普通的低壓變頻器的功能操作方式相似,功能設(shè)置和調(diào)整簡單方便。
6 節(jié)能量的驗(yàn)證及測試方法
(1) 測量無變頻調(diào)速時(shí)另一臺機(jī)組在工頻電壓下運(yùn)行的電壓、電流、功率因數(shù)。
(2) 測量有變頻調(diào)速時(shí)機(jī)組在49.5Hz頻率電壓下運(yùn)行變頻器輸入端的電壓、電流、功率因數(shù)。
(3) 測量有變頻調(diào)速時(shí)機(jī)組在25Hz頻率電壓下運(yùn)行變頻器輸入端的電壓、電流、功率因數(shù)。
(4) 測量儀表型號為:電壓互感器:JDZJ-6;電壓表:16L1-V;電流互感器:LZZB-10 50/5;電流表:16L1-A;功率因數(shù)鉗型表:HIOI-3266。
通過上述測量參數(shù),根據(jù)P=1.73U·Icosφ計(jì)算得出P50=294kW、P49.5=214kW、P25=82kW。
7 改造效益
(1) 節(jié)能經(jīng)濟(jì)效益
機(jī)組49.5Hz運(yùn)行和無變頻器運(yùn)行相比可節(jié)省功率ΔP1=P50-P49.5=80kW
機(jī)組25Hz運(yùn)行和無變頻器運(yùn)行相比可節(jié)省功率ΔP2=214kW-P25=132kW
年節(jié)電量:ΔW=(H1ΔP1+H2ΔP2)=365(7.5×80+16.5×132)=1013970kWh
(注:每年按365天計(jì),H1:沖渣時(shí)間=15×30/60=7.5小時(shí);H2:不沖渣時(shí)間=24-7.5=16.5小時(shí))
經(jīng)濟(jì)效益:ΔW電價(jià)=1013970×0.56=567823元(注:韶鋼廠工業(yè)電價(jià)0.56元/kWh)
(2) 節(jié)約維修費(fèi)用
因沖渣水含有大量的爐渣,原系統(tǒng)管道和閥門在含渣水的高速沖刷下,很短時(shí)間內(nèi)管壁就會變薄、閥門密封損壞須重新更換,一般情況下每年需維修費(fèi)用約15萬元。經(jīng)變頻調(diào)速改造后,有一半時(shí)間內(nèi)管道的水流速度降低,磨擦減少,管道和閥門的使用壽命大大延長,每年可降低維修費(fèi)用約1/3,即5萬元。
(3) 實(shí)現(xiàn)電機(jī)軟起動功能,延長了電機(jī)壽命,大大減少了沖渣泵故障發(fā)生率。
(4) 提高了自動化水平,節(jié)約了大量工業(yè)用水。
由上述可知,綜合經(jīng)濟(jì)效益每年可達(dá)60多萬元,一年即可全部收回成本。
8 結(jié)論
通過對沖渣泵系統(tǒng)的變頻調(diào)速的技術(shù)改造,我廠使用了成都佳靈電氣制造有限公司制造的IGBT直接串聯(lián)高壓變頻器,經(jīng)過較長時(shí)間的運(yùn)行檢驗(yàn),證明該產(chǎn)品性能可靠、功能齊全、技術(shù)先進(jìn),說明國內(nèi)自主開發(fā)的高壓變頻器在技術(shù)上已經(jīng)處于世界先進(jìn)水平。由于IGBT直接串聯(lián)高壓變頻器無輸入輸出變壓器、體積小、性價(jià)比高、綜合性能好等方面均超過了國內(nèi)外其它產(chǎn)品,是新一代高性能高壓變頻產(chǎn)品的代表,為高壓變頻調(diào)速技術(shù)在我廠內(nèi)其它工序的技術(shù)改造提供了一條可行的途徑,在高壓變頻改造領(lǐng)域具有極大的推廣價(jià)值。
參考文獻(xiàn)
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