1 引言
春城卷煙廠成立1954年,是云南省發(fā)展較早的卷煙廠,目前擁有莫林斯、長城、斯慕門公司的多條煙機生產(chǎn)設備,光BE機就有20多臺套,設備普遍使用時間10年以上,煙機內(nèi)部的各種板件、配套傳動驅(qū)動器以及備機、備件基本全部出現(xiàn)過故障,而且很難采購到原配套器件和設備,即使能夠買到,價格和貨期都無法接受,目前各制煙設備均靠維修維持生產(chǎn)運轉,因此產(chǎn)品技術改造和更新勢在必行。由于制煙設備大量使用了變頻器,而變頻器經(jīng)過10余年的發(fā)展,無論是技術指標、功能還都有了長足的發(fā)展,且國內(nèi)訂購非常容易,因此我們決定從各類制煙設備上的配套傳動驅(qū)動器著手,利用現(xiàn)有市場上變頻器產(chǎn)品,替代原來的傳動裝置。我們決定首先對小油封機(RC)的主傳動系統(tǒng)進行技術改造。
2 改造設備介紹
德國斯慕門公司(Schmermund)型包裝機組是英國莫林斯(Molins)煙草機械公司生產(chǎn)的卷煙機的后續(xù)包裝機,完成對煙支的集合、初裝(內(nèi)層鋁箔的包裝)、精裝、油封、打包、粘合的全過程。B1機包含三部分:主機(BE)、小油封機(RC)、條盒機(FHZ/NK)。主機完成單支煙裝盒的全過程,然后傳送至小油封機進行玻璃紙的封裝,最后在條盒機上合成為條盒的紙殼包裝,再經(jīng)傳送帶送到整裝車間進行裝箱、打包出廠。RC系統(tǒng)的情況如下:RC系統(tǒng)配有一臺主驅(qū)動電機,電機轉速范圍為1440-1980rpm,拖動有微型槽的皮帶,并拖動園盤,然后拖動齒輪箱,達到350~360包/分的包裝速度,即每轉一周完成一包煙的包裝。同時主傳動還帶動一套凸輪機構,再由直線槽輪帶動八角輪實現(xiàn)往復間歇運動。八角輪每轉動一周有一個光電開關動作,使單板機進行復位控制,這樣周而復始地對每一包煙的表面進行玻璃紙封裝。主驅(qū)動電機的速度受控于RC入口光電傳感器,該傳感器檢測煙盒的密集程度并反饋至單板機,單板機自動對輸出到變頻器的模擬電壓(0-8V)進行隨機動態(tài)調(diào)整,電機將自動跟隨,由詳細工作過程如下:
由主機傳送來的盒煙,源源不斷地傳送到小油封機,小油封機入口處由0.75KW電機拖動皮帶送入,入口有兩個對射光電檢測開關,在煙包擁擠時自動實現(xiàn)對變頻器的減速控制,煙包進入后,經(jīng)過棘輪對煙包翻轉后轉動放平,油凸輪帶動推桿進行間歇運動,推動八角輪送入一包煙,送紙機構開始進行包裝動作,將煙包上部、底部封裝成形,由于八角輪的間歇轉動,會用烙鐵對測邊自動封口,然后由推桿推出,完成了折角及玻璃紙的全部封裝。由提升塊合成二包一摞,再由推桿推出,在出口處有四八烙鐵進行雙邊封口,至此完成玻璃紙封裝的全過程,送入下道工序――條盒機。
八角輪上部裝有光電開關,對玻璃紙的工作狀態(tài)進行檢測,油封紙的傳動是多輪傳動的拉紙機構,有著一系列的過輪,并配有剎車裝置,控制紙的張力。
3 傳動特點和變頻器選型
由上述RC系統(tǒng)描述知:RC用傳動系統(tǒng)雖然應用功能比較簡單,但對傳動的動態(tài)性能有較高的要求,要求系統(tǒng)快速跟隨,因此必須選用高性能變頻器才能滿足需求。我們對市場上各知名品牌變頻器的資料進行詳細,并和原配套變頻器進行對比,重點考察變頻器的動態(tài)技術指標,最終我們選用了美國艾默生TD3000變頻器。TD3000系列變頻器是艾默生公司開發(fā)生產(chǎn)的高性能矢量控制通用變頻器。它具有如下特點:
1. 采用先進的矢量控制算法,對電機磁通電流和轉矩電流的分別進行解耦控制,配合電機參數(shù)自動辨識,能實現(xiàn)電機轉矩的快速響應和準確控制,具有極高的穩(wěn)速精度和快速動態(tài)響應,能滿足各類高性能場合的傳動控制要求。
2. 自帶LCD鍵盤,不僅能夠中文顯示運行數(shù)據(jù)和故障代碼,還能進行參數(shù)的拷貝和下載功能,非常方便調(diào)試和后期維護,
3. 內(nèi)置多種功能和豐富的硬件接口
4. 內(nèi)置RS485接口,通過TDS-PA01總線適配器可以接入符合國際標準的PROFIBUS現(xiàn)場總線控制系統(tǒng),滿足日后組網(wǎng)要求。
5. 結構緊湊,安裝靈活,滿足原系統(tǒng)對變頻器的尺寸要求,且溫升,適合煙機相對較小的安裝空間
6. 產(chǎn)品滿足IEC61800-3。
以下是TD3000的各項關鍵指標和技術特點
4 系統(tǒng)改造方案
改造系統(tǒng)必要要解決以下問題:
1、首要任務是弄清原系統(tǒng)的工作原理。
2、TD3000變頻器和原系統(tǒng)接口問題,要保證改造后的變頻器和原系統(tǒng)無縫對接。
3、要考慮變頻器對原單板機系統(tǒng)可能存在的EMI問題,(原系統(tǒng)是以是單板機為控制核心,變頻器作為一個重要執(zhí)行單元。)
圖1就是原RC傳動應用原理圖,電機4.0KW,內(nèi)帶光電編碼器和電機過熱保護熱敏電阻,變頻器采用閉環(huán)矢量控制。這種配置方法在國外常見,而國內(nèi)非常少,配置價格也較為昂貴,國內(nèi)配套也相對較難。而且系統(tǒng)要求較快的動態(tài)跟隨性能和高穩(wěn)速精度。由于TD3000變頻器開環(huán)矢量無論從動態(tài)性能還是穩(wěn)態(tài)精度上都高于原變頻器,因此我們決定先使用開環(huán)矢量控制檢驗TD3000的性能,看是否能能滿足系統(tǒng)要求,對于電機保護熱敏電阻,由于TD3000變頻器內(nèi)部自帶電機過載保護,且RC主電機的工作負荷也較輕,因此這路控制可以完全舍棄。使用TD3000的應用原理圖見圖2:
基本運行參數(shù)設置如下:
經(jīng)過反復修改參數(shù),多次調(diào)試,新改造方案終于達到了預期的效果。經(jīng)過一周的連續(xù)生產(chǎn),證明使用TD3000變頻器開環(huán)控制完全可以達到原閉環(huán)控制的效果,而且無需進行電機調(diào)諧(拆換傳動皮帶非常麻煩),生產(chǎn)效率和原系統(tǒng)完全相同,而且省去了編碼器和電機熱敏保護,對日后的主電機改造打下了良好的基礎。在系統(tǒng)接口上,為了方便日后更換,我們特意設計了專用的接口板,原變頻器接插件可直接插入該接口板,確保了TD3000和原變頻器的快速切換,方便日后生產(chǎn),減少了因傳動切換導致的時間和經(jīng)濟損失。
結束語
這次改造是春城卷煙廠進行的一次非常有意義的嘗試,通過這次成功的改造,增強了我們繼續(xù)進行后續(xù)設備改造的決心,將為春城卷煙廠帶來巨大的經(jīng)濟效應,在整個卷煙行業(yè)將起到示范作用。