1前言
勝利油田孤東采油廠新灘油田地處黃河入??诘暮┥?,1998年投入生產(chǎn)開發(fā),目前己投入油井63口,年產(chǎn)原油12萬(wàn)t。由于該地區(qū)離采油廠主力生產(chǎn)區(qū)塊較遠(yuǎn),各采油點(diǎn)又比較分散,油井?dāng)?shù)量相對(duì)較少。自油田開發(fā)以來(lái)一直采用大型油罐車?yán)偷霓k法,將各采油點(diǎn)的原油每天不停地運(yùn)輸至數(shù)十公里外的原油中轉(zhuǎn)站,原油運(yùn)輸成本居高不下。隨著油田開發(fā)難度的增加和噸油成本的不斷上升,進(jìn)一步挖掘內(nèi)部潛力,降低油氣生產(chǎn)成本,減少輸油損耗,就顯得尤其重要。顯然,利用管道輸油可以大大降低油氣輸送成本,減少油氣損耗,但由于受各采油點(diǎn)產(chǎn)液量的限制,要保證油氣正常長(zhǎng)距離生產(chǎn)輸送,就得采取大功率高揚(yáng)程機(jī)組通過截流控制的辦法,才能滿足油井生產(chǎn)的連續(xù)運(yùn)行需要。由于輸油泵機(jī)組容量偏大、其流量和儲(chǔ)油罐液位控制均采用人為節(jié)流調(diào)節(jié)控制等因素,造成了該生產(chǎn)工藝系統(tǒng)運(yùn)行效率小高、設(shè)備易損件故障頻繁和“大馬拉小車”等現(xiàn)象的發(fā)生,這不僅嚴(yán)重浪費(fèi)了能源,而且影響油井的正常生產(chǎn)和原油產(chǎn)量的完成。為此我們于2005年初提出了在30 kW的CSYll- 2油氣混輸單螺桿泵上推廣應(yīng)用了森蘭SB61G變頻調(diào)速控制技術(shù),安裝了質(zhì)量可靠的變頻調(diào)速世薔.以解決生產(chǎn)中的諸多實(shí)際問題,現(xiàn)場(chǎng)使用效果良好,取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
2變頻調(diào)速工作原理
變頻器是一種先進(jìn)的節(jié)電設(shè)備,其主要實(shí)現(xiàn)方式是通過電流的頻率的變化,改變電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)數(shù),降低電動(dòng)機(jī)輸出功率,具體工作流程信號(hào)如圖1所示,工頻電流經(jīng)過整流電路變成直流電,直流電流變頻器按照控制信號(hào)的要求,輸出改變頻率的交流電,作用于電動(dòng)機(jī),改變其輸出頻率。
變頻器的種類可分為高壓和低壓變頻兩種,其工作方式可分閉環(huán)控制、開環(huán)控制兩種,其中閉環(huán)控制工作原理如圖2所示,它是介質(zhì)的個(gè)或多個(gè)參數(shù)(如壓力、溫度、流量、液位)等通過傳感器采樣,形成電信號(hào),這些信號(hào)經(jīng)過信號(hào)處理器(工控機(jī)、單板機(jī)、微機(jī)等)處理形成變頻器可識(shí)別的信號(hào),作用于變頻器,變頻器產(chǎn)生交變電流,作用于電功機(jī)等用電設(shè)備,這些用電設(shè)備驅(qū)動(dòng)泵類、風(fēng)機(jī)等設(shè)備,作用于介質(zhì),改變或維持介質(zhì)參數(shù)。開環(huán)控制原理是變頻器的擰制信號(hào)經(jīng)輸入面板或微機(jī)等輸入設(shè)備.根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要確定電機(jī)工作頻率,通過人工直接設(shè)置相關(guān)參數(shù),直接控制變頻器的輸出電流的頻率,來(lái)改變電機(jī)的轉(zhuǎn)速,降低電機(jī)輸出功率,從而達(dá)到用電設(shè)備有被控制的目的,其工作原理如圖3所示。新灘油田162油氣混輸站和191油氣混輸站油氣混輸泵機(jī)組變頻調(diào)速技術(shù)控制方案則采用了閉環(huán)控制與開環(huán)控制相結(jié)合的方式.以滿足現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)工作的需要。
3森蘭變頻控制器現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用技術(shù)方案
3.1現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)工藝流程
162站管理著7口油井,油井來(lái)油先進(jìn)入2.7 m高的40方儲(chǔ)油罐,經(jīng)加熱后由30 kW的CSYll——2油氣混輸單螺桿泵將油井產(chǎn)出物輸送至幾十公里外的油氣接轉(zhuǎn)站。191站生產(chǎn)工藝流流與162站基本相同,目前管理著5口油井,油氣輸送距離比162站更遠(yuǎn)。
3.2閉環(huán)控制應(yīng)用技術(shù)方案
在40方儲(chǔ)油罐上安裝帶4~20 mA模擬信號(hào)輸出的浮球液位計(jì),將液位信號(hào)給變頻器,變頻器在接收液忙計(jì)信號(hào)后與變頻器設(shè)定值比較,采用PID調(diào)節(jié)控制算法,通過變頻器輸出頻率的變化來(lái)自動(dòng)調(diào)節(jié)和控制儲(chǔ)油罐的液位高度,達(dá)到節(jié)能降耗和油井生產(chǎn)平穩(wěn)運(yùn)行自動(dòng)控制的目的。儲(chǔ)油罐的液位控制高度為1.6m。
3.3開環(huán)控制應(yīng)用技術(shù)方案
在40方儲(chǔ)油罐上不安裝液位計(jì),液位檢測(cè)采用人工定時(shí)檢測(cè),操作人員根據(jù)儲(chǔ)油罐的液位檢測(cè)高度,通過人工調(diào)節(jié)5kQ的電位器來(lái)調(diào)節(jié)變頻器的輸出頻率,控制油氣混輸泵的排量,從而實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)油罐的液位高度的控制,達(dá)到節(jié)能降耗和油井生產(chǎn)平穩(wěn)運(yùn)行的目的。儲(chǔ)油罐的液位控制高度范圍為1. 5~2 m。
4變頻調(diào)速技術(shù)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用情況
我們于 2005年9月先后在孤東采油廠新灘油田162油氣混輸站和191油氣混輸站油氣混輸泵機(jī)組泵上各應(yīng)用了型號(hào)為SB61G型號(hào)的變頻器兩臺(tái),共4臺(tái)30kW的森蘭SB61G型變頻器控制器,各站實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行油氣混輸泵機(jī)組為一臺(tái)(套),另一臺(tái)(套)為生產(chǎn)備用機(jī)組,應(yīng)用變頻調(diào)速技術(shù)后,162站電動(dòng)機(jī)平均輸出電流頻率為2J 2Hz,191站電動(dòng)機(jī)平均輸出電流頻率為20.4Hz.兩者均采用閉環(huán)控制方式。
由表1中可看出兩臺(tái)變頻器輸出頻率均在20~30 Hz之間,節(jié)電效果顯著。表2和表3分別是162站和191站應(yīng)用變頻調(diào)速技術(shù)前后的各數(shù)據(jù)對(duì)比表。
在油氣混輸泵上安裝變頻器后,電動(dòng)機(jī)工作電流大幅下降,由20多A下降到10 A左右,電動(dòng)機(jī)輸入功率也大幅下降,節(jié)電效果明顯,功率因數(shù)隨之提高,系統(tǒng)效率也大幅提高,值得指出的一點(diǎn)是泵效有所下降,但這是正?,F(xiàn)象,因?yàn)殡娏黝l率下降之后,電動(dòng)機(jī)和泵不能在設(shè)計(jì)工況下運(yùn)行,效果不能最佳,因此泵效有所下降,但節(jié)電效果顯著,兩臺(tái)在用泵機(jī)組綜合節(jié)電率可達(dá)50%以上,兩臺(tái)在用變頻器年節(jié)電可達(dá)116 800 kW-h。由此可見,變頻調(diào)速技術(shù)在油田油氣混輸螺桿泵上的應(yīng)用既可為解決“大馬拉小車”現(xiàn)象提供了一個(gè)好的方法,又可滿足油田生產(chǎn)連續(xù)運(yùn)行的工作需要,且延長(zhǎng)了油氣混輸泉設(shè)備的使用壽命。
5綜合效益評(píng)價(jià)
(1)節(jié)能效果顯著
從孤東采油廠新灘油田162站和191站油氣混輸生產(chǎn)工藝流程中應(yīng)用的4臺(tái)變頻器情況來(lái)看,平均系統(tǒng)效率由原來(lái)的30.7%提高到目前的39.51%,使用1年可節(jié)約電能約116900kW.h,以每kW.h按0.465元價(jià)格計(jì)算,則年可節(jié)省電費(fèi)約5.5萬(wàn)余元。
(2)延長(zhǎng)了設(shè)備使用壽命,減少設(shè)備故障維修工作量
從現(xiàn)場(chǎng)使用情況看,使用變頻調(diào)速技術(shù)后,不但大大節(jié)約了能源,而且有效地減少了設(shè)備的維修維護(hù)費(fèi)用。由于油氣混輸螺桿泵實(shí)現(xiàn)低速旋轉(zhuǎn)后,油氣混輸螺桿起動(dòng)電流小,對(duì)供電電網(wǎng)的沖擊波減小,對(duì)整條電網(wǎng)其他用電設(shè)備也大有好處,采用變頻調(diào)速技術(shù)的油氣混輸螺桿泵,泵的維修次數(shù)將大大降低,提高了油氣混輸螺桿泵的完好率,同時(shí)也大大節(jié)省了油氣混輸螺桿泵易損件的維修費(fèi)用。
(3)減輕了職工的工作勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了職工工作效率,改進(jìn)和提高了油氣生產(chǎn)的工作時(shí)效性。
(4)降低了油氣混輸生產(chǎn)工藝線的噪聲污染,有效地改善了職工的工作環(huán)境,減少了職業(yè)危害。
(5)提高了油井生產(chǎn)油氣產(chǎn)出物處理過程的自動(dòng)化管理水平,確保了處理后的油氣質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)了油氣生產(chǎn)的密閉輸送,減少油氣輸送過程中的油氣損耗。
(6)該項(xiàng)技術(shù)先進(jìn),操作簡(jiǎn)單方便,安全可靠。
(7)油井生產(chǎn)過程實(shí)現(xiàn)了儲(chǔ)油罐液位和流量調(diào)節(jié)的自動(dòng)閉環(huán)控制,保證了生產(chǎn)過程的平穩(wěn)運(yùn)行,滿足了油井連續(xù)生產(chǎn)不間斷輸送,特別是冬季氣溫低連續(xù)生產(chǎn)長(zhǎng)距離連續(xù)輸送防止管道堵塞的工藝要求。
(8)閉環(huán)控制變頻調(diào)速技術(shù)的應(yīng)用是一個(gè)很好的方法,它實(shí)現(xiàn)了電動(dòng)機(jī)的軟起動(dòng)功能,逐步升高電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速,既可節(jié)約電能,減少設(shè)備的損耗,又可不必電動(dòng)機(jī)全速運(yùn)轉(zhuǎn),有效地控制了生產(chǎn)質(zhì)量,達(dá)到最佳經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效果,在實(shí)際生產(chǎn)中具有良好的推廣應(yīng)用價(jià)值。