1 引言
馬脊梁礦位于大同煤田西北部邊緣地帶,距集團(tuán)公司約50km。井田面積170km2,現(xiàn)有三個(gè)綜采隊(duì)主采侏羅紀(jì)7#,11#和14#煤層,地質(zhì)儲(chǔ)量50.7億t??刹蓛?chǔ)量29.74億t。井田水文地質(zhì)條件簡(jiǎn)單,瓦斯含量低,為低瓦斯礦井。礦井于1996年6月技術(shù)改造完成后,核定生產(chǎn)能力為80萬(wàn)t。近年來隨著企業(yè)內(nèi)部管理水平的不斷提升,礦井產(chǎn)量逐年增加。實(shí)際能力已達(dá)360萬(wàn)t。
2 改造前工作情況
礦井煤流集中由高山主斜井強(qiáng)力膠帶輸送機(jī)(1996年改造前后設(shè)備參數(shù)見表1送至煤廠洗選外運(yùn)。該機(jī)為雙滾筒三機(jī)拖動(dòng)方式?,F(xiàn)采用三臺(tái)6kV,400kW籠形異步電機(jī)與調(diào)速型液力耦合器驅(qū)動(dòng)兩個(gè)主動(dòng)滾筒,其中1號(hào)電機(jī)和2號(hào)電機(jī)同軸拖動(dòng)卸煤滾筒。該拖動(dòng)系統(tǒng)由于1996年技術(shù)改造時(shí)的先天不足而存在著嚴(yán)重問題。
2.1 存在的嚴(yán)重問題
(1)各液力耦合器由于工作條件苛刻,現(xiàn)場(chǎng)條件較差,使得閉環(huán)伺服系統(tǒng)功能喪失。導(dǎo)致三臺(tái)耦合器內(nèi)部充油壓力不勻,滑差不等,傳動(dòng)效率不一致,造成1號(hào)和2號(hào)同軸傳動(dòng)系統(tǒng)周期性震動(dòng)劇烈。成為樓板共振的主要振源。
(2)機(jī)頭樓層的樓板澆筑厚度為10cm,樓層主次梁的強(qiáng)度及布局設(shè)計(jì)是針對(duì)改造前的拖動(dòng)裝置的,而現(xiàn)在的拖動(dòng)裝置由于電機(jī)功率增大。減速機(jī)體積增加,同是又增加了調(diào)速型液力耦合器,促使三臺(tái)拖動(dòng)裝置各增加了一個(gè)聯(lián)軸環(huán)節(jié),電機(jī)距主梁距離增加了1.5m,電機(jī)軸向中心線偏離次梁中心0.3m,使樓層無(wú)法吸收傳動(dòng)機(jī)構(gòu)的振波。該樓層5個(gè)窗戶玻璃無(wú)法安裝,只好全部封堵,司控室地板磚全震碎,圖牌無(wú)法上墻,為減輕震動(dòng)影響,在該樓層下支了8根6m長(zhǎng)的木柱。
(3)液力耦合器技術(shù)條件要求嚴(yán)格,工作條件苛刻,自身故障率高。
2.2 由于以上三個(gè)問題的存在而又衍生出以下幾個(gè)問題,這幾個(gè)問題互相依賴,惡性循環(huán)
(1)由于液力耦合器技術(shù)要求高,輸入及輸出端的聯(lián)軸同軸度均不得大于20mm,現(xiàn)場(chǎng)也很難達(dá)到要求,即使達(dá)到,也由于系統(tǒng)震動(dòng)劇烈而又難以保持。反過來即加劇震動(dòng),又使自身軸承壽命縮短。
(2)由于同軸傳動(dòng)的液力耦合器滑差不等,傳動(dòng)效率不同,使得減速機(jī)各級(jí)齒輪變差液嚙合狀況變差,滾動(dòng)嚙合過程存在著滑動(dòng),從而導(dǎo)致二軸及三軸齒出現(xiàn)疲勞片狀剝蝕,高速軸軸承易損,機(jī)箱殼體研磨等,既增加自身震動(dòng)烈度,又反過來影響各聯(lián)軸節(jié)的同軸度。
(3)由于液力耦合器因工作壓力高而導(dǎo)致油溫高,其專用水冷卻器為266根Ф12×Ф10×1200紫銅管組成,細(xì)管內(nèi)結(jié)垢后不易清除,即使每次目檢都安排專人“捅”,也不能恢復(fù)其冷確效果。使液力耦合器長(zhǎng)時(shí)期在高壓,高溫,高速的工況下工作,使得工作油稀釋,化學(xué)成分變化,軸承潤(rùn)滑狀況惡化,泵輪平衡鉛塊因孔殼膨脹飛脫,而導(dǎo)致動(dòng)靜失衡,自身震動(dòng)加劇,現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)難度加大,故障頻繁,成為制約礦井生產(chǎn)的一個(gè)重要原因。
3 改造地點(diǎn)及技術(shù)條件
基于強(qiáng)力膠帶輸送機(jī)所存在的上述問題及其在生產(chǎn)環(huán)節(jié)方面的重要性,原有的驅(qū)動(dòng)及控制已經(jīng)不能滿足礦井安全及生產(chǎn)的需要,必須立即加以改造,礦黨政領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此問題高度重視,礦長(zhǎng)郭海同一方面全面及時(shí)的向集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)反映情況,爭(zhēng)取技改立項(xiàng)和資金,另一方面組織本礦技術(shù)人員搜集資料,進(jìn)行技改方案論證。在集團(tuán)公司吳漢庭副總經(jīng)理及張義副總經(jīng)理的大力支持下,在黃遠(yuǎn)平及吳興利副總工程師的具體組織及機(jī)電處的大力協(xié)助下,經(jīng)公開招標(biāo),決定使用成都佳靈電氣制造有限公司生產(chǎn)的“JCC系列IGBT高壓變頻器”對(duì)該驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)行改造,同時(shí)使用上普昱礦山設(shè)備有限公司生產(chǎn)的“KTW3-380S”主斜井皮帶控制設(shè)備,以實(shí)現(xiàn)該系統(tǒng)的控制要求。
IGBT高壓變頻器擬安裝地點(diǎn)為高山主斜井井口配電室,用以驅(qū)動(dòng)STJ-1000/3×400型強(qiáng)力膠帶輸送機(jī),該斜井傾角及膠帶機(jī)各主要參數(shù)如表1所示。該膠帶輸送為在線生產(chǎn)設(shè)備,井口機(jī)為四層樓結(jié)構(gòu)。1號(hào)和2號(hào)驅(qū)動(dòng)設(shè)備安裝在第四層,同軸驅(qū)動(dòng)卸煤滾筒;3號(hào)驅(qū)動(dòng)設(shè)備安裝在三層井口底板上,單獨(dú)驅(qū)動(dòng)下皮帶。全樓有10t天車一臺(tái)和提料通道;三層配電室有足夠的變頻器安裝空間,并有變頻器及控制設(shè)備所需的高、低壓電源及通斷設(shè)備,四層司控室也有新型控制設(shè)備足夠的安裝空間,總之具備變頻器工業(yè)試驗(yàn)的一切硬件設(shè)施。
4 現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)的主要內(nèi)容與要求
成都佳靈電氣制造有限公司生產(chǎn)的“IGBT高壓變頻器”是為我礦高山主斜井強(qiáng)力膠帶機(jī)的技術(shù)改造而量身訂做的,盡管其本身有許多優(yōu)異特性,在訂做時(shí)技術(shù)協(xié)議中也有許多具體要求,但由于該膠帶機(jī)為在線生產(chǎn)設(shè)備,故此2004年7月1日安裝投運(yùn)以來按生產(chǎn)工況需求進(jìn)行如下試驗(yàn)。
(1)功率自動(dòng)平衡功能
通過觸摸屏液晶顯示,三機(jī)的三相平均電壓和電流基本一致,為:5.8kV、37A左右(隨掃描頻率而跳變),整機(jī)運(yùn)行平穩(wěn)。
(2)重載起動(dòng)能力
過載設(shè)定150%,轉(zhuǎn)矩提升設(shè)定為35%,起動(dòng)時(shí)間設(shè)定為100s,起動(dòng)平穩(wěn)無(wú)沖擊。
(3)軟起軟停功能
起動(dòng)時(shí)間100s,停機(jī)設(shè)定20s,各種正常工況起停平穩(wěn)無(wú)沖擊。
(4)功率裕度
電機(jī)功率為400kW,變頻器功率為500kVA,可任意組合,雙機(jī)重載起停平穩(wěn),變頻器長(zhǎng)時(shí)運(yùn)行,各項(xiàng)指標(biāo)正常,體現(xiàn)了冗余技術(shù)。
(5)輸出電量品質(zhì)
國(guó)標(biāo)GB12668-90中規(guī)定,任意奇次諧波均不起過5%,任何偶次諧波不超過2%,短時(shí)(持續(xù)時(shí)間小于30s)出現(xiàn)的任一次諧波含量不超過10%,經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試運(yùn)行正常后實(shí)測(cè)。
輸出電壓諧波為1.2%,4次諧波為0.4%,15次諧波為0.2%,17次諧波為0.2%,且空載和重載時(shí)基本一致。而進(jìn)線電網(wǎng)電壓諧波則高達(dá)24.8%。
(6)共模電壓和電流測(cè)試
佳靈公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定共模電壓有效值不超過2kV,共模電流不得超過0.5A(遠(yuǎn)比國(guó)外標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格)。在調(diào)試正常后(互感器變比為60:1),經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)多次:
開關(guān)頻率:3.8~3.937kHz;
共模電壓:12.97V×60=778V<2kV;
共模電流:0.30~0.45A<0.5A。
重載起動(dòng)過程中共模電流會(huì)短時(shí)超標(biāo),但最大僅為0.79A,不影響正常起動(dòng)。
(7)電磁兼容性能
該設(shè)備使用IGBT絕緣柵雙極晶體管,其開關(guān)速度高達(dá)20kHz,電磁輻射較嚴(yán)重,內(nèi)部干擾也很嚴(yán)重。經(jīng)過較長(zhǎng)時(shí)間的現(xiàn)場(chǎng)分析調(diào)試,多次調(diào)整抗干擾電路電容參數(shù),使得其電磁兼容性能得以良好體現(xiàn),變頻器運(yùn)行相當(dāng)平穩(wěn)可靠。
(8)低頻性能
該設(shè)備設(shè)計(jì)調(diào)整范圍為0.5Hz~120Hz,恒轉(zhuǎn)矩頻段為6Hz~60Hz,在此頻段運(yùn)行頻率可任意設(shè)定,遠(yuǎn)控頻率轉(zhuǎn)換功能為6級(jí):25Hz、30Hz、35Hz、40Hz、45Hz、50Hz,完全滿足現(xiàn)場(chǎng)低頻降容運(yùn)行的節(jié)能需求。
(9)保護(hù)功能
通過現(xiàn)場(chǎng)故障顯示,證明該套設(shè)備具備過載、過壓、欠壓、橋臂主器件自保護(hù),風(fēng)機(jī)斷電保護(hù)等功能靈敏,其他如接地、電涌、過電壓因無(wú)發(fā)生此類故障,故本機(jī)無(wú)顯示。
(10)故障率
該設(shè)備自2004年7月1日正式投運(yùn)以來,前期故障基本為抗共模電路及抗干擾電路部分元件參數(shù)的設(shè)計(jì)或質(zhì)量方面的缺陷,而導(dǎo)致個(gè)別保護(hù)的誤動(dòng)作;截止10月24日(10月20日至24日為本礦停產(chǎn)檢修時(shí)間),廠家對(duì)抗干擾電容參數(shù)又做了一次調(diào)整,在此以后,再未發(fā)生過一次誤動(dòng)作,此階段故障率為零。即是前期保護(hù)誤動(dòng)作后,經(jīng)復(fù)位操作,也很快就能恢復(fù)運(yùn)行,對(duì)生產(chǎn)影響甚微。
5 現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)情況
該套變頻設(shè)備自2004年7月1日20時(shí)投運(yùn)至今,兩年多來,根據(jù)故障情況,基本可分為三個(gè)階段,各階段故障情況及處理措施如下:
第一階段:為2004年7月1日~7月17日,為雙機(jī)運(yùn)行階段。該階段主要因1號(hào)和2號(hào)柜共用的直流電抗器參數(shù)不匹配。抑制共模干擾效果不好,使1號(hào)回路和2號(hào)回路輸出互相干擾、電壓波形畸變,同軸傳動(dòng)的兩臺(tái)電機(jī)有三臺(tái)次繞組絕緣因過電壓而擊穿,被迫雙機(jī)運(yùn)行,以維持生產(chǎn)。后廠家增加了一個(gè)電抗器,將1號(hào)和2號(hào)單元從直流側(cè)分離,這一問題始得解決。
第二階段,為2004年7月18日~10月20日,為三機(jī)聯(lián)運(yùn)階段。此階段正處于變頻器壽命的早期失效期(三個(gè)月),此階段的故障表現(xiàn)為元器件參數(shù)或質(zhì)量引起的橋臂自保護(hù)和電干擾引起的誤動(dòng)作。保護(hù)動(dòng)作頻度最高時(shí)達(dá)到一天6次,最長(zhǎng)無(wú)保護(hù)運(yùn)行不超過三天,但是保護(hù)動(dòng)作后,只要復(fù)位,便可重新起車,平均需時(shí)間不到5min;故基本能滿足生產(chǎn)需要。此期間的主要措施為更換故障元器件和加大驅(qū)動(dòng)板上二級(jí)管容量和抗干擾電容量,將各橋臂上的保護(hù)延時(shí)電容容量由原400PF增加至600PF,運(yùn)行穩(wěn)定性顯著提高。后針對(duì)保護(hù)誤動(dòng)作的具體分析,于10月20日停產(chǎn)檢修后,對(duì)三個(gè)驅(qū)動(dòng)單元的四個(gè)橋臂上的保護(hù)延時(shí)電容容量增加100PF,將三號(hào)柜單片機(jī)芯片予以更換,使保護(hù)誤動(dòng)作問題得以徹底解決。
第三階段,為2004年10月24日至今,無(wú)故障發(fā)生,屬穩(wěn)定運(yùn)行期。試運(yùn)行期(2004年7月~10月)產(chǎn)量情況如表2所示:
6 技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果
6.1 兩種傳動(dòng)方式運(yùn)行參數(shù)的比較
自變頻器投運(yùn)以來,該膠帶輸送機(jī)的各項(xiàng)運(yùn)行參數(shù)發(fā)生了明顯的良性變化,詳見表3。
6.2 節(jié)電效果
(1)運(yùn)行節(jié)電
根據(jù)改造前后運(yùn)行的實(shí)際測(cè)量,液力耦合器運(yùn)行電壓為6.2kV、電流平均為39A,變頻器輸入電壓6.2kV,電流平均為37A,每天實(shí)際運(yùn)行20h,據(jù)此計(jì)算。
液力耦合器每天的耗電量2.463萬(wàn)kW·h;
變頻器每天的耗電量2.336萬(wàn)kW·h;
日節(jié)電:2.463-2.336=0.127萬(wàn)kW·h;
日節(jié)約電費(fèi):從2004年7月份起(工業(yè)用電電價(jià)為0.75元/kW·h),則:0.127×0.75=0.09525萬(wàn)元=952元/日;
變頻器投運(yùn)四個(gè)月總計(jì):116.5 天, 已節(jié)約電費(fèi):0.0952×116.5=11.09萬(wàn)元;
年節(jié)約電費(fèi):0.0952×350=33.32萬(wàn)元。
(2)起動(dòng)節(jié)電
改造前,液力耦合器為電機(jī)高壓直接起動(dòng),100A量程表頭顯示滿偏轉(zhuǎn),電機(jī)額電流47.3A,以4~6倍額定電流估算,起動(dòng)電流按4Ie即189.2A計(jì)算,變頻器實(shí)際起動(dòng)電流1.2Ie,即1.2Ie=56.76A。
液力耦合器起動(dòng)總電流為3×4Ie=567.6A;
變頻器起動(dòng)總電流為:3×1.2Ie=170.28A;
變頻器起動(dòng)電壓為:3000V;
每天按起動(dòng)10次計(jì),變器起動(dòng)時(shí)間60s,液力耦合器30s;
液力耦合器日起動(dòng)總耗電量為:48.2kW·h;
變頻器日起動(dòng)總耗電量為:14.4kW·h;
日起動(dòng)節(jié)約電量:48.2-14.4=33.8kW·h;
日起動(dòng)節(jié)約電費(fèi):33.8×0.75=29.1元;
運(yùn)行以來起動(dòng)節(jié)約電量:33.8×116.5=3937kW·h;
運(yùn)行以來起動(dòng)節(jié)約電費(fèi):3937×0.75=2952.75元;
投運(yùn)四月總節(jié)約電費(fèi):11.09+0.2952=11.385萬(wàn)元;
全年節(jié)約電費(fèi):350天×(952元+29.1元)=34.3385萬(wàn)元。
(3)傳動(dòng)效率提高
使帶速提高:3.2-3.15=0.05m/s=180m/h
原小時(shí)運(yùn)力為780t/h,折合皮帶貨載68.8kg/m,則每小時(shí)提高運(yùn)力為1.2t,全天提高運(yùn)力為1.2×20=24t,若煤利潤(rùn)50元/t計(jì),則增收1200元。
投運(yùn)以來增收:1200×116.5=13.98萬(wàn)元
年增收:1200×350=42萬(wàn)元
(4)三臺(tái)液力偶合器配設(shè)備自身的投入
三臺(tái)退出使用為其它在用設(shè)備備用,每套20萬(wàn)元,計(jì)60萬(wàn)元;
原每月補(bǔ)充油費(fèi)用:3×90=270kg;
年換油兩次用油2700kg;
月補(bǔ)22#透平油油費(fèi)用為:270×5.2=0.1404萬(wàn)元(按油價(jià)5.20元/kg計(jì))
年換油費(fèi)用:2700×5.2=1.404萬(wàn)元;
年油料費(fèi)用:1.404+0.1404=1.544萬(wàn)元;
三臺(tái)液力耦合器人工除垢,每月需人工12個(gè),每工50元,計(jì)600元,每臺(tái)液力耦合器月維護(hù)費(fèi)用為補(bǔ)油費(fèi)用+人工除垢費(fèi),即:600+1404=2004元,投運(yùn)四個(gè)月總節(jié)約費(fèi)用:4×2004=8016元,年節(jié)約費(fèi)用:12×2004=24048元。
每臺(tái)液力耦合器每年故障返修一次,每臺(tái)次4萬(wàn)元,3臺(tái)次計(jì)節(jié)約修理費(fèi)12萬(wàn)元,年更換3次,每次10h,影響產(chǎn)量23400t,每噸利潤(rùn)50元,年增加利潤(rùn)23400×50=117萬(wàn)元。
以上各項(xiàng),以投運(yùn)時(shí)間計(jì)算投資回報(bào)。
節(jié)約電費(fèi):11.385萬(wàn)元;
提高效率:13.98萬(wàn)元;
減少維護(hù)費(fèi)用:0.8016萬(wàn)元;
總計(jì):26.165萬(wàn)元。
年增收利潤(rùn):
節(jié)約電費(fèi):34.3385萬(wàn)元;
提高效率:42.00萬(wàn)元;
減少維護(hù)費(fèi)用:2.4048萬(wàn)元;
節(jié)約返修配件費(fèi):12萬(wàn)元;
提高產(chǎn)量增加的利潤(rùn):117萬(wàn)元;
總計(jì):207.74萬(wàn)元。
7 結(jié)束語(yǔ)
該套變頻設(shè)備在運(yùn)行的兩年來,確實(shí)體現(xiàn)了其優(yōu)良的技術(shù)特性,與同類產(chǎn)品相比因沒有輸入、輸出變壓器,體積較小,功率及熱容量大,運(yùn)行中熱穩(wěn)定性好,調(diào)頻范圍寬,分辨率高,保護(hù)齊全而且靈敏度高,主功率器件自保護(hù)功能良好,運(yùn)行平衡,通訊接口齊全,有利于上位機(jī)和遠(yuǎn)控控制;由于功率自動(dòng)平衡功能好,而使原轉(zhuǎn)動(dòng)系統(tǒng)振動(dòng)消除。
由于該套設(shè)備的安全性、先進(jìn)性和創(chuàng)新性,從而獲得2006年煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)。
馬脊梁礦正對(duì)機(jī)尾給煤機(jī)進(jìn)行變頻器驅(qū)動(dòng)改造,這樣可以與膠帶機(jī)一塊實(shí)現(xiàn)低頻降容運(yùn)行,有利于實(shí)現(xiàn)動(dòng)力調(diào)節(jié)和取得更高的節(jié)能效益。