【中國傳動網(wǎng) 企業(yè)動態(tài)】 中國石化新聞網(wǎng)訊 日前,石化機械公司正在緊鑼密鼓地生產(chǎn)一批型號為φ1219X22的X80高鋼級大口徑鋼管,它們將被用于鄂安滄輸氣管道一期工程,滿足高壓大口徑供氣管道建設的需要。批量生產(chǎn)X70、X80等高鋼級大口徑鋼管在該公司如今已成為常態(tài)。
鄂安滄輸氣管道工程是我國“十三五”規(guī)劃中的重點能源建設項目,參與該工程建設,為石化機械公司鋼管制造提檔升級帶來了重要契機。特別是,X80高鋼級大口徑鋼管抗拉強度高、對設備沖擊大,力學性能、橢圓度難以控制,管端要求“雙V型復合坡口”,生產(chǎn)難度大。為優(yōu)質(zhì)高效供貨,確保每一根鋼管合格出庫,該公司堅持把每一天都當成質(zhì)量日,從生產(chǎn)工序到成品出庫,對每個環(huán)節(jié)都認真策劃執(zhí)行,精心組織生產(chǎn),強化質(zhì)量控制,以過程管控確保產(chǎn)品質(zhì)量,著力打造高鋼級大口徑鋼管生產(chǎn)標桿企業(yè)。
在鋼管生產(chǎn)前,工廠召開專題會議,將目標分解到班組、責任落實到個人,并確定需要增加和嚴格控制的質(zhì)量項點;成立調(diào)型組,有步驟有計劃地進行調(diào)型,將調(diào)型時間由8小時縮短為4小時,增加了生產(chǎn)時間;開展質(zhì)量隱患大排查,查找出6大項可能會造成非工藝缺陷的隱患,制定整改措施,及時改造重點部位、調(diào)整設備、制作工裝,較好解決了相關問題。
在鋼管生產(chǎn)過程中,大力宣貫質(zhì)量標準,增強員工質(zhì)量意識,強化全體員工自檢自分、落實崗位質(zhì)量責任,做到“我的崗位,我負責”;嚴格控制工藝參數(shù),建立并實施“班組、工段、管理”三級工藝抽查制度,重點關注管坯管徑、擴徑后的管徑,以保證擴徑率在要求范圍內(nèi),將鋼管橢圓度、直線度的控制標準升級;嚴把鋼管外觀質(zhì)量,杜絕鋼管內(nèi)外壁劃傷;每班增加質(zhì)量抽查頻次2-3次,并在鋼管焊接48小時后進行超聲波全檢;認真落實產(chǎn)品質(zhì)量責任追究制度,把不合格品控制在源頭,確保鋼管加工質(zhì)量。在鄂安滄管線生產(chǎn)任務進入沖刺階段,以天為單位保供,嚴格執(zhí)行鄂安滄鋼管生產(chǎn)日報制,實時掌握鋼管制造、防腐和發(fā)運動態(tài),以每周生產(chǎn)例會、每日生產(chǎn)碰頭會等常態(tài)化生產(chǎn)溝通運行機制,協(xié)調(diào)解決各類問題,千方百計抓好鄂安滄輸氣管道一期工程項目生產(chǎn)保供。
在重要項點控制上,對倒棱崗位刀片、刀座進行技術(shù)改造,防止鐵屑纏繞刀具;組織倒棱崗位員工總結(jié)交流坡口加工經(jīng)驗,優(yōu)化磨刀方法,更好提高坡口質(zhì)量;依據(jù)質(zhì)量管理辦法,采取杜絕管端有缺口的鋼管流入倒棱崗位等措施,解決了坡口復雜、管端引熄弧板切割不齊等影響生產(chǎn)產(chǎn)量和質(zhì)量的問題,推動倒棱效率大幅度提升,最高班產(chǎn)達到57根、日產(chǎn)達到145根的生產(chǎn)紀錄,確保每日穩(wěn)產(chǎn)120根。針對高鋼級大口徑鋼管切管效率低,影響產(chǎn)能,組織技術(shù)人員對平頭崗位轉(zhuǎn)胎進行改造,實現(xiàn)鋼管切管效率提高近20%;針對高鋼級大口徑鋼管抗拉強度高,在調(diào)型首檢過程中,調(diào)整管坯管形、擴徑設備參數(shù),使橢圓度得到有效控制。
此前,石化機械公司按照項目時間節(jié)點順利完成鄂安滄管道工程所需φ1016X21直縫埋弧焊管、螺旋埋弧焊管以及彎管等產(chǎn)品的生產(chǎn)及防腐業(yè)務,并贏得了客戶的充分認可。(孫海濤蔡繁周光杰)