胡志勇是德力西電氣有限公司配電電器廠的一名生產組長,自2001年2月入職以來,一貫踐行企業(yè)的價值觀,嚴格管理,合理安排生產,創(chuàng)新工作方法,有效利用生產資源,帶領班組保質保量完成每月的生產任務,為及時向客戶提供優(yōu)質產品和服務作出了貢獻。
2014年10月,胡志勇接手DZ20L班組,一共有120多名員工。DZ20L主開關是用于配電箱內的終端電器,生產過程大體上可分為裝配、電校、包裝三道工序。當時DZ20L的裝配工藝還是在主開關里面裹上四氟布,然后在外面套上硅膠管,再用氣槍加壓,吹氣膨脹。生產過程中,裝配員工普遍反映零部件難裝、毛刺多和容易弄傷手指等問題。
胡志勇正在思考解決辦法的時候,安監(jiān)委檢查出氣槍使用存在著安全生產隱患,要求進行生產改進。胡志勇積極配合質量工程師等進行前期的數據收集,參與改進方案的修改,提出建議和意見,并多次陪同質量工程師進行現場確認、驗證,最終確定了以熱縮管代替原先的四氟布和硅膠管的工藝,一舉兩得,解決多項問題。2014年底啟動這個計劃,2015年3月份進行小批量試裝,5月份正式投入使用。
熱縮管的改進節(jié)省了工序,讓輔助工序用工人數由14人降到11人,每年節(jié)約人工成本近10萬元。不過,輔助工序“富余”人員的安排問題,還是讓胡志勇費了不少心思。他先后五次開會,聽取員工的心聲,并根據員工各自的實踐經驗和特長將他們安排到合適的崗位,最終達到分工基本平衡的狀態(tài)。
熱縮管問題剛剛解決,胡志勇又發(fā)現每月考核指標中WIP在制品問題嚴重。當時車間每天除了要完成固定計劃的三四千臺出庫成品,和每天幾十臺到三四百臺不等的插單產品外,還有一千臺左右的DZ20L主開關,都是剛剛完成裝配,還沒有經過電校和包裝,所以只能暫存在車間。
上千臺DZ20L主開關的在制品,不僅影響了PRC優(yōu)先生產完成率和OTDS客戶交貨率等多項考核指標,而且因為生產任務不平衡,導致加班任務分配不平均。胡志勇詳細梳理了生產流程,然后與負責電校工序的員工溝通協(xié)商,安撫大家的情緒,講清道理,最終通過小幅度地調整電校員工的下班時間,加強各工序之間的配合,成功地將WIP在制品從1000臺減少到600多臺,降幅近40%;PRC優(yōu)先生產完成率同比提高14%,達92%;OTDS客戶交貨率從2014年同期98.7%提升到2015年的99%,實實在在地提升了每月的考核指標。
因為在制品的減少和車間科學運用KAIZEN工具等進行精益改進,車間現場使用面積從680平方米降低到520平方米,節(jié)省空間近23%??粘龅?60多平方米改建成了一個小倉庫,專門放置貨架和來料零部件。從原來大倉到現在的小倉,空間距離縮短了二分之一,極大地方便了上料工作。胡志勇發(fā)現員工在手柄上粘貼紅色標識的時候,容易貼歪。為了提高效率,經過討論,最終決定將這一環(huán)節(jié)外包給供應商,同時減少員工的工作量。經過這一系列的改進,原本四條線,每條線需要6個人從事封箱工序,如今5個人完全能夠勝任。用工人數從原來的24人降低到現在的20人,每年可以節(jié)省人工成本12萬多元。
公司以人為本的企業(yè)文化使我獲益良多。”胡志勇說,這次被評為金牛獎員工,是對他15年來工作的肯定,更是對今后工作的一種鞭策,他會更嚴格地要求自己,把工作做得更好,盡心盡職,提升工作水平,用實際行動為公司的發(fā)展盡綿薄之力。