時間:2018-12-13 14:40:13來源:冶金渣與尾礦
摘要:本文以礦渣微粉系統(tǒng)的廣闊市場前景為背景,結合由中信重工總包建設的江陰興澄特種鋼鐵有限公司年產100萬t/年礦渣微粉工程的工藝及設備要求,對實現(xiàn)工藝功能所需的硬件進行了確定和組態(tài),軟件設計針對礦渣微粉系統(tǒng)開發(fā)了相應的自定義功能模塊及人機界面。該系統(tǒng)利用西門子的軟硬件系統(tǒng)為平臺,開發(fā)針對礦渣微粉系統(tǒng)的控制系統(tǒng),實現(xiàn)了對礦渣微粉全流程的控制。在江陰興澄特鋼、信陽鋼廠、晉城鋼廠等的礦渣微粉控制系統(tǒng)中得到了實際應用,取得了良好的實際效果,對類似控制系統(tǒng)具有一定的技術促進作用。
礦渣粉磨系統(tǒng)用于粉磨鋼鐵廠高爐產生的礦渣,將礦渣粉磨至合格細度摻入普通水泥中制造成礦渣水泥。經適當調整參數(shù)也可用于粉磨水泥熟料。礦渣粉磨生產微粉是集烘干、粉磨、選粉為一體,具有效率高、電耗低的顯著優(yōu)點。在國家提倡循環(huán)經濟,提倡資源高效利用和循環(huán)利用為核心的經濟增長模式下,礦渣粉磨系統(tǒng)市場前景廣闊。
1礦渣微粉工藝對控制的要求
根據(jù)江陰興澄特鋼礦100萬t/年渣微粉生產線的工藝設計思路和現(xiàn)場實際情況,全廠總工藝系統(tǒng)可分為以下幾個子系統(tǒng):①礦渣輸送;②礦渣粉磨系統(tǒng);③熱風系統(tǒng);④礦渣微粉儲存與發(fā)運;⑤燃煤儲存。
圖1江陰興澄特鋼礦渣微粉工藝流程圖
結合工藝中各個設備的實際情況,有效整合各個子系統(tǒng),控制各設備及子系統(tǒng)實現(xiàn)工藝控制要求如下:
(1)礦渣輸送中要求能根據(jù)工況改變定量喂料機的給料量,并能看到實際的瞬時給料量和累積給料量。能按工藝的逆料流順序啟動,按順料流方向順序停機,并在立磨故障或者膠帶輸送機故障時,能立即停止前面的設備,停止供料。
(2)返料部分要求準確計量返料量,并顯示瞬時計量值和累積值,可精確設定返料入磨量,并顯示實際入磨瞬時量和累積量。返料倉滿時要報警。
(3)粉磨系統(tǒng)主要控制好選粉機、減速器和主棍輔輥。選粉機要求能改變轉速,可以根據(jù)實際情況調整轉速滿足工況要求,做好軸承的溫度保護。主減速器磨盤的頂起壓力保護,保證潤滑正常,時刻監(jiān)測滑動瓦的溫度和減速器振動,以保護減速機正常穩(wěn)定的運行。主輥和輔輥要能根據(jù)操作要求升降,并能在研磨時加壓到80MPa左右。
(4)微粉輸送系統(tǒng)要求能收集成品粉塵,根據(jù)要求長距離運輸粉塵至碼頭粉灰?guī)。利用主排風機提供整個系統(tǒng)的負壓,起到收集粉塵的目的。利用管帶機長距離輸送粉塵,做好管道機及空氣斜槽風機的保護,防止堵料。
2DCS系統(tǒng)配置
2.1硬件配置
礦渣粉磨系統(tǒng)控制DCS控制器的選擇要結合工藝控制要求及各種DCS的最大I/O容量、最大存儲容量、通訊及網(wǎng)絡能力、運行速度、數(shù)據(jù)運算傳送功能等決定。最大的保證系統(tǒng)的可靠性和安全性,優(yōu)化系統(tǒng)配置,降低投資成本。江陰興澄特鋼礦渣微粉系統(tǒng)的電氣控制點數(shù)除去立磨設備控制系統(tǒng)外大約有七八百個點左右,I/O點數(shù)比較少,再者工廠生產幾年后的技改對點數(shù)的增加的要求比較小,因工藝系統(tǒng)的本身特性決定了若再擴建一套控制系統(tǒng)需要,所以對控制器的運算速度和存儲容量的要求不大,考慮到與系統(tǒng)中各個單機的通訊問題和操作工及維修工對硬件的熟悉程度,最終采用西門子的大型S7-400PLC做為DCS的控制器。為降低投資成本,采用S7-300PLC的數(shù)字量及模擬量模塊采集信號。
2.2軟件配置
軟件設計的首要目標是對硬件進行管理,充分發(fā)揮現(xiàn)有硬件平臺,通過慎密的程序安排,最大限度的滿足被控對象的控制要求;并為用戶提供一個操作簡單、界面友好的人際界面,實現(xiàn)在控制室對設備狀態(tài)進行監(jiān)控。因硬件選用西門子系統(tǒng),本礦渣微粉下位選用STEP7V5.4做為編程軟件,上位選用西門子WINCCV7.0作為監(jiān)控軟件,采用這兩個軟件的最新版本。
2.3網(wǎng)絡架構
通信網(wǎng)絡是DCS的關鍵和支柱,通信網(wǎng)絡的好壞直接決定了DCS系統(tǒng)的性能高低。結合礦渣微粉全廠工藝,采用工業(yè)以太網(wǎng)作為控制器及遠程子站之間及與上位機通訊的主體,充分發(fā)揮了工業(yè)以太網(wǎng)的高兼容性與高速性。過程級的通訊采用Profibus-DP總線作為通訊主體,實現(xiàn)和遠程I/O站和第三方設備PLC的通訊采集現(xiàn)場開關量和模擬量數(shù)據(jù),通過此種通訊采集變頻器控制數(shù)據(jù),時刻了解變頻器運行狀態(tài)并控制變頻器的啟停及速度。整個項目的通訊結構設計如圖2所示。
圖2
3軟件編寫及調試
軟件的設計主要滿足工藝需要,完成既定工藝流程,保護設備的正常運行。在本礦渣微粉控制系統(tǒng)采用LAD梯形圖進行編程,但在工藝中每個設備都有自己的控制數(shù)據(jù)和控制條件,造成每臺設備的控制程序都不一樣,一旦有一個條錯誤就有可能造成程序的錯亂,且不同的程序編制人員,編制出的程序也不同,程序的易讀性和通用性比較差,遠遠不能滿足礦渣微粉等工程項目激增的需要。
所以本系統(tǒng)采用結構化程序設計,編制通用的電機功能模塊和典型的特定功能模塊。積木式的模塊式的組件程序,大大節(jié)省了編程的工作量,并且方便了調試,使整個程序思路更加清晰,更加易懂,有利于調試和后期維護。
以電動閥為例,編制標準程序:
數(shù)字量輸入點有:控制電源(或者備妥K)、開反饋、關反饋、開限位、關限位、故障、外部條件、聯(lián)鎖開、開/關延時、現(xiàn)場控制、遠控、中控開、中控關、中控停止、現(xiàn)場開、現(xiàn)場關、現(xiàn)場停止、復位;
數(shù)字量輸出點有:開驅動、關驅動、條件滿足、故障狀態(tài);內部變量有:
開電動閥、關電動閥、綜合故障、遠控信號丟失、運行信號丟失、故障跳閘、外部故障、外部條件故障等;
圖3電液動閥上位畫面
在本礦渣微粉工程中還要根據(jù)電機和設備的使用情況編制多種自定義功能塊,以滿足總的程序編制的需要,主要有以下幾種:
(1)普通電機啟動功能塊:用于普通電機,單方向運行和單機設備的控制。
(2)正反轉電機:用于帶正反轉限位的電液動閥的電動執(zhí)行機構電機的控制。
(3)正反轉電機:用于只需要簡單的正反轉,不帶正反轉限位的電機和設備的控制。
(4)模擬量處理塊:用于對模擬量模塊接收到的4~20MA的電流信號進行工程量處理,轉化為設備的所需的相對應工程單位的數(shù)據(jù),如電機電流或電壓、風機轉速或振動、管道壓力、風門開度等工程量。
(5)定量給料機專用塊:用于對定量給料機送給中控室的每噸脈沖信號進行累加,顯示和記錄生產噸位,可手動清零也可自動清零。
(6)組起組停塊:可以實現(xiàn)在同一生產線的設備按系統(tǒng)工藝要求進行順序啟停,并具有延時功能,在前一個設備啟動后,根據(jù)設定的延時時間啟動下一個設備。此功能塊可以用于各種循序啟停的應用。
在整個下位機程序的編制過程中,主要用到了以上的幾個功能塊,大大方便了程序的編制,編程時根據(jù)工藝要求按功能分成各個子程序進行編寫,在OB1中分別調用各個子程序即可,增大了程序的可閱讀性,可移植性。
借助于模塊化的設計方法,根據(jù)下位機編程的結構塊,編輯與之相對應的各種電機和輸入輸出模擬量數(shù)字顯示畫面匯聚成工藝控制畫面如圖4所示。
圖4
4總結
為江陰興澄特鋼礦渣微粉系統(tǒng)設計的以西門子S7-400CPU做控制器,以西門子分布式遠程I/O為輸入輸出,以Profibus-DP總線和工業(yè)以太網(wǎng)為主體網(wǎng)絡架構的DCS集散控制系統(tǒng),已經安全、可靠、穩(wěn)定的運行了多年,效果良好;突出了此套控制系統(tǒng)可靠性強,故障少,維護方便的特點,有較高的技術含量和較好的效率,適用于中信重工眾多礦渣微粉工程的應用,對其它類似工程具有一定的參考價值。
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